響水化工園區(qū)爆炸事故爆坑污水應(yīng)急處理技術(shù)研發(fā)與工程實踐
2019年3月21日,江蘇響水天嘉宜化工有限公司發(fā)生爆炸,爆炸核心區(qū)及周邊水體受到不同程度的化學(xué)品污染。爆炸中心區(qū)域形成一個直徑約80 m的大坑,積存約2.1萬m3的強酸性污水。經(jīng)檢測,爆坑污水成分復(fù)雜、腐蝕性強,COD高達6 000~10 000 mg/L,若不能妥善處理,將嚴重威脅周邊水環(huán)境及地下水環(huán)境安全。爆炸發(fā)生后,應(yīng)急技術(shù)團隊第一時間趕赴現(xiàn)場對受污染水體開展應(yīng)急監(jiān)測,分析污染主要成分并制定污水應(yīng)急處理方案。研判得出,爆坑污水處理處置是現(xiàn)場環(huán)境應(yīng)急工作的重點。
針對響水化工園區(qū)爆炸事故的現(xiàn)場環(huán)境應(yīng)急工作需求,首先開展爆坑污水水質(zhì)全面分析工作,針對污水污染物組分和水質(zhì)特征開展現(xiàn)場小試試驗,并篩選適用的污水處理技術(shù);然后結(jié)合現(xiàn)場可利用的污水處理設(shè)施,設(shè)計爆坑污水處理工藝流程;基于小試試驗結(jié)果優(yōu)化工藝運行參數(shù),支持污水應(yīng)急處理,開展工程運行效果分析,以期為今后類似突發(fā)性水污染事故應(yīng)急處理提供借鑒。
1. 爆炸現(xiàn)場水污染情況及應(yīng)急決策
1.1 水污染情況
經(jīng)初步估算,爆炸事故產(chǎn)生的待處理污水總量約為28.7萬m3(表1)。其中,成分復(fù)雜、高COD、高氨氮的爆炸大坑污水約2.1萬m3;廠區(qū)地面積水約0.1萬m3;特定有機物泄漏點附近的三排河、新豐河重污染段受污染水量共計5.0萬m3,苯胺濃度超出GB 31571—2015《石油化學(xué)工業(yè)污染物排放標準》12~160倍;新豐河輕污染段、新民支渠、新農(nóng)河、四排河污染程度較低,河水水量共計7.2萬m3;另有新民河微污染河水14.3萬m3。陳家港污水處理廠對進水污染物濃度有嚴格要求,須控制進水COD≤500 mg/L、氨氮≤50.0 mg/L、苯胺類≤1.0 mg/L[1]。因此,要采取適宜的預(yù)處理工藝將現(xiàn)場污水濃度降至污水處理廠進水要求限值以內(nèi)。分析爆炸核心區(qū)河網(wǎng)分布發(fā)現(xiàn),新民河、新豐河、新農(nóng)河是間接匯入黃海的3條河流,若事故污水泄漏外排,會污染入海河流和海洋,威脅陸海水環(huán)境安全。此外,事故發(fā)生地地下水位較高,若地下水涌入污水暫存區(qū),會導(dǎo)致處理水量增多,且應(yīng)急處理一旦拖延至雨季,必將進一步加大處理處置難度和工作量。因此,必須針對不同類型污水制定適宜的處理方案,在有限時間內(nèi)實現(xiàn)污水處理達標排放,將此次事故對周圍水環(huán)境的影響降到最低。
1.2 應(yīng)對技術(shù)策略
爆炸事故發(fā)生后,應(yīng)急工程團隊第一時間對新民河、新豐河、新農(nóng)河筑壩封堵,采用圍堰將爆炸核心區(qū)隔離,這些措施有效防止了污水外溢。同時,應(yīng)急技術(shù)團隊針對現(xiàn)場不同類型污水,開展小試試驗及效果分析,篩選應(yīng)急處理工藝,分別制定處理方案。常用的應(yīng)急污水處理技術(shù)中,活性炭吸附法因成本低廉、操作簡單被廣泛用于突發(fā)水污染應(yīng)急處理[2]。芬頓氧化[3]、臭氧氧化[4-5]、光催化氧化等對有機物去除率高且去除速率快,常被用于化工廢水、制藥廢水等的處理。序批式活性污泥法(SBR)、膜生物反應(yīng)器(MBR)等生物法環(huán)境友好、二次污染少,也是污水處理常用的技術(shù)[6-7]。因此,污水應(yīng)急處理工藝選擇過程中,分別考察了活性炭吸附、芬頓氧化、臭氧氧化、水解酸化-A2O、生物處理技術(shù)及組合工藝的去除效果。經(jīng)工藝比選,結(jié)合現(xiàn)場污水水質(zhì)水量特征,制定處理方案如下:
(1)針對三排河、新豐河重污染段等苯胺濃度較高的污水,利用芬頓高級氧化技術(shù)進行預(yù)處理,將苯胺濃度降至1.0 mg/L以下,滿足陳家港污水處理廠進水要求后進行生化處理。
(2)輕污染污水采用活性炭吸附法,經(jīng)預(yù)處理達到要求后,進入陳家港污水處理廠進行處理。
(3)爆坑污水成分復(fù)雜,需重點關(guān)注,研究適宜方法進行處理。
1.3 爆坑污水水質(zhì)特點及處理難點
爆坑污水原水呈強酸性,pH約為2.7,為防止腐蝕污水處理設(shè)施,處理前投加藥劑進行中和反應(yīng)?,F(xiàn)場試驗結(jié)果表明,污水加堿調(diào)節(jié)pH至9.1~12.5后,COD降至1300~3000 mg/L,氨氮濃度為50.0~90.0 mg/L。爆坑污水出水COD和氨氮指標執(zhí)行DB 32/939—2006《江蘇省化學(xué)工業(yè)主要水污染物排放標準》,而污水COD和氨氮平均濃度分別為 1 944和72.5 mg/L,分別超出排放標準24.3和4.8倍。經(jīng)氣相質(zhì)譜、液相質(zhì)譜-質(zhì)譜、四極桿飛行時間等手段定性分析,檢測出事故污水中含有至少54種化學(xué)物質(zhì),其中苯胺類、硝基苯類苯系物有28種,是事故污水中的主要有機污染物;另有烷、醇、酯、酸、酮、醚、腈、農(nóng)藥、抗生素等物質(zhì)檢出,其中的多種物質(zhì)被列為我國水體優(yōu)先控制污染物[8]。綜上,爆坑污水成分復(fù)雜,具高有機物、高氨氮、包含多種有毒有機物等特點[8],需采取經(jīng)濟有效的工藝預(yù)處理后,再進入陳家港污水處理廠作進一步處理。
2. 爆坑污水處理小試試驗
2.1 處理工藝選擇
鑒于陳家港污水處理廠進水水質(zhì)要求,在污水應(yīng)急處理時間緊、任務(wù)重的前提下,快速篩選處理效果好、成本低且能滿足現(xiàn)場實際工程條件的工藝成為亟待解決的問題。首選工藝為操作簡單、去除效果好的活性炭吸附工藝?;钚蕴烤哂休^大的比表面積、豐富的孔結(jié)構(gòu)以及較強的吸附能力,常被應(yīng)用于生活污水、化工廢水的處理[9-11]。但活性炭吸附存在一定的缺陷,如活性炭吸附能力有限,達到吸附平衡無法再吸附污水中的污染物[12];投加過量活性炭,會造成后續(xù)水處理設(shè)備堵塞,影響處理效果,增加運營成本。因此,單一活性炭處理技術(shù)不適合爆坑污水處理。水質(zhì)分析顯示,爆坑污水有機物含量高,可生化性較好,可利用活性污泥法進行處理。該方法具有能耗低、處理徹底、無二次污染等優(yōu)點[13-14];但當污染負荷較高時,會造成活性污泥中毒[15],致使微生物失去活性,難以保證出水水質(zhì)長期穩(wěn)定。將活性炭投加到活性污泥中耦合成為活性炭-活性污泥(AC-AS)工藝,將物理吸附和生物降解作用相結(jié)合[2],可高效快速地進行污水處理,且成本較低、操作較簡單,對有毒有機物尤其是芳香類物質(zhì)具有較好的去除效果[16-17],常用于生活污水、化工廢水及垃圾滲濾液等污水的處理[18-20]。選取AC-AS工藝對爆坑污水進行處理,既可利用微生物降解有機物,又能通過活性炭的吸附作用降低污水對微生物的毒害作用,提高處理效率。
2.2 小試試驗可行性驗證
為探究AC-AS工藝處理爆坑污水的可行性,設(shè)計開展了3種工藝處理效果的對照試驗。所用試劑均為分析純,購自于上海麥克林及北京國藥公司?;钚蕴縼碜杂诮K省鹽城市鵬盛活性炭有限公司,活性污泥取自園區(qū)污水處理廠生化池。使用總有碳分析儀(島津TOC-L CPH CN200)測定水樣總有機碳(TOC)濃度,哈希分光光度計(Hach DR2800)測定COD和氨氮濃度。試驗在19.7~23.7 ℃室溫下進行,反應(yīng)過程中pH為8.0~8.5。其中,裝置1為曝氣吹脫;裝置2為AC-AS工藝;裝置3為傳統(tǒng)活性污泥工藝。3個試驗組在對應(yīng)條件下運行72 h,對TOC、氨氮的去除效果見圖1。污水初始TOC濃度為492.1 mg/L,初始氨氮濃度為85.0 mg/L。由圖1可知,曝氣吹脫效果較差,對TOC和氨氮的去除率分別為38.9%和10.8%。活性污泥工藝經(jīng)72 h反應(yīng),去除了93.5%的TOC和54.7%的氨氮,TOC和氨氮出水濃度分別為32.9和38.5 mg/L。裝置2先加入1 000 mg/L活性炭吸附,0.5 h后加入30%活性污泥曝氣反應(yīng)。該工藝對TOC和氨氮的去除較穩(wěn)定,去除率分別達到96.0%和65.7%,出水濃度低至15.4和29.2 mg/L。相比曝氣吹脫和活性污泥法,AC-AS法對TOC的去除率分別提高了58.0%和3.4%;對氨氮的去除率分別提高了54.8%和10.9%。活性炭吸附降低了污水中有機物濃度,有效降低了污染物對微生物的沖擊,因此AC-AS工藝比傳統(tǒng)活性污泥工藝的處理效果更優(yōu),達到相同的處理效果的周期更短。
圖 1不同工藝小試處理效果
Figure 1.Bench-scale treatment effects of different processes
試驗結(jié)果表明,AC-AS工藝對TOC、氨氮的去除效果最好,投加活性炭使活性污泥處理效率提升。文獻報道了相似的結(jié)果,如Aziz等[19]研究發(fā)現(xiàn),在SBR反應(yīng)器中加入粉末活性炭促進了氨氮、COD和色度的去除,COD去除率提高了39%。Lin等[21]采用浸沒膜生物反應(yīng)器(SMBR)處理市政二級出水,投加粉末活性炭后的SMBR工藝去除了63%的TOC、95%的氨氮和98%的濁度,同時提高了膜過濾性能。這是由于AC-AS工藝將活性炭與微生物有機結(jié)合,延長了有機物和微生物的接觸時間,提高了處理效率[22]。同時,活性炭增加了固液接觸面積,加大了傳質(zhì)效率。微生物附著在活性炭表面,分泌的胞外酶進入活性炭微孔使有機物分解。有機物分解后吸附點位空出,活性炭再生[23]。降解后的小分子仍可被活性污泥中的微生物利用。在吸附降解-活性炭再生-重吸附協(xié)同作用下,顯著提高了污染物去除效率[22]。
綜上所述,采用AC-AS工藝預(yù)處理爆坑污水,具有較好的處理效果。采用發(fā)光細菌評估AC-AS工藝對爆坑污水毒性的去除效果表明,處理72 h后爆坑污水毒性降低了95.8%。由此可見,AC-AS工藝用于爆坑污水處理可以滿足預(yù)期處理要求,具有較強的可操作性,可作為爆坑污水預(yù)處理工藝?;钚晕勰囫Z化后,經(jīng)活性炭生物強化,該工藝對爆坑污水的預(yù)處理可滿足污水處理廠進水要求,即常規(guī)指標滿足DB 32/939—2006,特征污染物指標滿足GB 31571—2015的相關(guān)要求,經(jīng)陳家港污水處理廠處理后可實現(xiàn)達標。
3. 工程運行及處理效果評估
3.1 AC-AS工藝工程應(yīng)用
基于應(yīng)急現(xiàn)場現(xiàn)有污水處理設(shè)施,結(jié)合前期試驗結(jié)果,爆坑污水選用SBR反應(yīng)器進行處理。反應(yīng)器操作流程分為進水-曝氣-沉淀-排水4個步驟。馴化初期一次性接種含水率80%的市政污泥約60 t,每天投加葡萄糖150 kg,啟動及運行初期每批次投加5 t活性炭,根據(jù)出水效果調(diào)整葡萄糖與活性炭的投加量。進水階段引入800~1 200 m3爆坑污水,將污水pH調(diào)至7.0~9.0,補充磷酸鹽,泵入SBR反應(yīng)池。活性炭好氧曝氣池需控制進水TOC濃度低于500.0 mg/L,氨氮濃度低于40.0 mg/L,當進水濃度超過該值時,適當采用新農(nóng)河和新豐河輕污染河水進行調(diào)節(jié)。曝氣階段時長約為40~48 h,取樣檢測TOC、氨氮等指標,如未達標,繼續(xù)延長曝氣時間。沉淀階段停止曝氣,使污泥沉淀3~5 h。而后進入排水階段,利用浮筒泵潷取上清液,排入陳家港污水處理廠調(diào)節(jié)池或中間水池(總流量不低于400 m3/h)。
爆坑污水毒性強、水量大,需要合適的場地進行污水暫存,并采用AC-AS工藝處理。陳家港污水處理廠位于響水生態(tài)化工園區(qū)內(nèi),現(xiàn)有污水處理設(shè)施完善,距爆炸核心區(qū)距離較近,簡單維修改造后即可投入運行。裕廊污水處理廠與陳家港污水處理廠僅一墻之隔,曾承擔(dān)企業(yè)內(nèi)化工污水預(yù)處理任務(wù)。綜合考慮節(jié)約處理設(shè)施建造成本、快速投入使用的原則,制定了爆坑污水先于裕廊污水處理廠預(yù)處理,后與輕污染河水和其他預(yù)處理后的污水混合,輸送到陳家港污水處理廠進行達標處理的總體思路(圖2),處理出水各項指標達標后,排放至受納水體灌河。
圖 2AC-AS工藝應(yīng)急工程布局
Figure 2.Emergency engineering layout of activated carbon-activated sludge process
爆坑污水轉(zhuǎn)移是現(xiàn)場處置的第一步,裕廊污水處理廠現(xiàn)有構(gòu)筑物為爆坑污水轉(zhuǎn)移提供了暫存場地。由于爆坑污水呈強酸性,可能會腐蝕處理廠構(gòu)筑物,威脅工程安全。在現(xiàn)場多次試驗驗證后發(fā)現(xiàn),調(diào)節(jié)爆坑污水pH為7.0~9.0,可最大程度降低腐蝕性,同時適于活性污泥中微生物生長繁殖[24]。調(diào)節(jié)pH至中性左右,污水中大量污染物形成沉淀,COD下降了60%以上,降低了后續(xù)處理的負荷。引暫存污水至中和池,將pH調(diào)到7.0~9.0,泵入AC-AS工藝池曝氣處理。預(yù)處理后的污水泵入陳家港污水處理廠進行后續(xù)處理。相關(guān)工藝運行參數(shù)見表2。
應(yīng)急處理期間,爆坑污水進水COD、氨氮和苯胺的平均濃度分別為1651.6、66.1和2.0 mg/L,采用AC-AS工藝預(yù)處理后,出水平均濃度分別降至580.2、54.2和1.7 mg/L,平均去除率分別為64.9%、18.2%和14.5%。預(yù)處理工程運行36 d,共處理爆坑污水20 580 m3,削減COD 33 319.6 kg、氨氮209.4 kg、苯胺6.2 kg,各項水質(zhì)指標降至陳家港污水處理廠進水規(guī)定限值內(nèi)。
3.2 達標處理效果及受納水體水質(zhì)監(jiān)測情況
陳家港污水處理廠位于響水生態(tài)化工園區(qū)內(nèi),處理工藝為混凝沉淀—水解酸化—生化池—沉淀池—芬頓反應(yīng)池—沉淀池—活性炭吸附—終沉池—砂濾池—消毒池,經(jīng)過處理的出水泵至灌河排放。設(shè)計日處理能力為7 500 m3,實際運行日處理能力為4 000~5 000 m3。根據(jù)2018年運行情況,陳家港污水處理廠總體運營情況良好,進水COD為200~400 mg/L,出水為40~70 mg/L,平均去除率為74%;氨氮進水濃度為12.0~18.0 mg/L,出水濃度低于1.0 mg/L,平均去除率為75%。本次事故所有污水經(jīng)預(yù)處理或水質(zhì)調(diào)節(jié)后,均在陳家港污水處理廠混合后進行達標處理。應(yīng)急處理3個月,陳家港污水處理廠處理事故污水共計340133 m3,進出水水質(zhì)監(jiān)測結(jié)果如圖3所示。污水處理廠運行期間,進水COD、氨氮、苯胺濃度分別為108~688、6.3~52.2、0.22~30.70 mg/L,平均值分別為254.2、22.6、3.6 mg/L;處理出水COD、氨氮、苯胺濃度穩(wěn)定在28~68、0.05~8.70、0~0.09 mg/L,平均值為42.3、2.5、0.05 mg/L,爆炸產(chǎn)生的污水和受污染河水經(jīng)處理全部達標。事故污水處理工程削減了COD 68 564.5 kg、氨氮6 763.2 kg、苯胺898.6 kg;處理出水水質(zhì)常規(guī)及特征污染物指標,均滿足該污水處理廠執(zhí)行的DB 32/939—2006和GB 31571—2015[1]。
對于受納水體來說,污水處理廠尾水可能是潛在的污染源[25],明確污水處理廠出水對受納水體的影響對保護水環(huán)境具有重要意義。應(yīng)急處理過程中,同步開展了灌河園區(qū)下游3 km處水體水質(zhì)的連續(xù)監(jiān)測,均未檢出苯胺類、硝基苯、乙苯、二甲苯等污染物。受納水體執(zhí)行GB 3838—2002《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》Ⅴ類水質(zhì)標準,常規(guī)指標限值分別為CODMn≤15.0 mg/L、氨氮≤2.0 mg/L、pH為6.0~9.0。連續(xù)監(jiān)測結(jié)果表明(圖4),受納水體CODMn為2.1~11.5 mg/L,氨氮濃度為0.08~1.80 mg/L,pH穩(wěn)定在6.1~8.6,均符合GB 3838—2002 Ⅴ類水質(zhì)標準。由此可知,受納水體灌河水質(zhì)狀況未發(fā)生明顯波動,此次事故污水應(yīng)急處理達到了預(yù)期效果。
4. 結(jié)語
(1)經(jīng)小試試驗驗證,AC-AS預(yù)處理工藝可大幅降低爆坑污水中污染物濃度,對污水TOC和氨氮的去除率分別達到96.9%和65.7%,出水各項指標滿足后續(xù)陳家港污水處理廠進水要求。AC-AS工藝作為爆坑污水預(yù)處理工藝技術(shù)可行。
(2)應(yīng)急處理工程運行結(jié)果表明,AC-AS工藝共計預(yù)處理爆坑污水20580 m3,預(yù)處理出水COD、氨氮和苯胺平均濃度分別為580.2、54.1和1.7 mg/L,平均去除率分別為64.9%、18.2%和14.5%;爆坑污水預(yù)處理分別累計削減COD、氨氮和苯胺33 319.6、209.4和6.2 kg,預(yù)處理出水水質(zhì)滿足污水處理廠進水要求。AC-AS工藝工程應(yīng)用預(yù)處理爆坑污水效果顯著。
(3)污水預(yù)處理后進入污水處理廠進行后續(xù)處理,出水COD、氨氮和苯胺濃度穩(wěn)定在28~68、0.05~8.70和0~0.09 mg/L,污染物濃度均達標。下游受納水體水環(huán)境監(jiān)測未發(fā)現(xiàn)爆炸特征有機物,水質(zhì)指標均符合GB 3838—2002Ⅴ類水質(zhì)標準。
致謝
本文所述應(yīng)急工作,是在生態(tài)環(huán)境部領(lǐng)導(dǎo)下,在生態(tài)環(huán)境部環(huán)境應(yīng)急與事故調(diào)查中心、江蘇省生態(tài)環(huán)境廳指導(dǎo)下,由中國環(huán)境科學(xué)研究院、中國環(huán)境監(jiān)測總站、生態(tài)環(huán)境部華南環(huán)境科學(xué)研究所、生態(tài)環(huán)境部南京環(huán)境科學(xué)研究所、生態(tài)環(huán)境部華東督察局、清華大學(xué)、南京大學(xué)、清華蘇州環(huán)境創(chuàng)新研究院和北控水務(wù)集團有限公司等單位協(xié)同攻關(guān)、合力完成的,感謝所有領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)技術(shù)人員的指導(dǎo)和支持。
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