高氮(硝態(tài)氮)廢水處理高效生物脫氮工藝
隨著近年來(lái)人們對(duì)清潔能源的重視,太陽(yáng)能行業(yè)加速發(fā)展,尤以晶體硅太陽(yáng)能電池板發(fā)展最為成熟。在電池板制作過(guò)程中,會(huì)排出大量的含高氮(硝氮氮)廢水,需要進(jìn)行處理。高氮(硝態(tài)氮)廢水氮濃度高,處理難度大?;谖宜緦?duì)于含高氮廢水處理豐富的工程經(jīng)驗(yàn),并結(jié)合光伏廠電池片廢水水質(zhì)特性,該工廠采用高效生物脫氮工藝對(duì)含氮(硝態(tài)氮)廢水進(jìn)行處理,經(jīng)處理后的出水濃度如總氮、SS等指標(biāo)滿(mǎn)足《電池工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB30484-2013)中間接排放標(biāo)準(zhǔn),即T-N≤40mg/L、SS≤140mg/L。
1、某光伏廠電池片廢水改造項(xiàng)目概況
江蘇省某光伏廠在生產(chǎn)中會(huì)排放約1500m3/d的含氮(硝態(tài)氮)廢水。其中濃氮廢液30m3/d(硝態(tài)氮濃度為48000mg/L),稀氮廢水1470m3/d(硝態(tài)氮濃度為250mg/L)。原污水站采取濃氮廢液直接委外處理,稀氮廢水經(jīng)過(guò)除氟后排入下游污水廠的處理方式,污水處理費(fèi)用高達(dá)300萬(wàn)元/月。工廠為了減少污水處理費(fèi)用,于2019年8月進(jìn)行污水站升級(jí)改造,增加高效生物脫氮工藝系統(tǒng),2019年11月開(kāi)始工藝調(diào)試,調(diào)試周期35d,最終出水達(dá)到《電池工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB30484-2013)中間接排放標(biāo)準(zhǔn)。
1.1 廢水水質(zhì)水量
濃、稀氮廢水經(jīng)過(guò)污水站含氟處理系統(tǒng)處理并混合后,水質(zhì)如表1所示。
1.2 工藝流程
廢水站的工藝流程
廢水進(jìn)入高效脫氮調(diào)配池。調(diào)配池分兩格,第一格內(nèi)設(shè)空氣攪拌系統(tǒng),在均勻水質(zhì)水量的同時(shí)強(qiáng)制去除廢水中少量的雙氧水(過(guò)氧化氫),第二格設(shè)置潛水?dāng)嚢铏C(jī)。
在調(diào)配池內(nèi)投加甲醇,作為后續(xù)脫氮反應(yīng)的碳源。調(diào)配池內(nèi)設(shè)置自動(dòng)加溫裝置,控制池內(nèi)廢水溫度。調(diào)配池內(nèi)廢水pH高于8時(shí),自動(dòng)投加H2SO4溶液,調(diào)整廢水pH。調(diào)配池出水經(jīng)過(guò)泵提升至高效脫氮反應(yīng)器,廢水從脫氮反應(yīng)器底部進(jìn)入,脫氮反應(yīng)器底部布有可均勻布水的布水管,布水管上開(kāi)有等間距但不同孔徑的布水孔,從而實(shí)現(xiàn)均勻布水的目的。均勻上升的廢水中總氮(硝態(tài)氮)在反應(yīng)器中與反硝化顆粒污泥充分接觸,在此過(guò)程中,反硝化顆粒污泥中反硝化菌利用投加的甲醇碳源將廢水中的總氮(硝態(tài)氮)吸收及降解,轉(zhuǎn)化為氮?dú)?。氮?dú)狻⒛唷⑺旌弦涸谘b置頂部的三相分離器中進(jìn)行固、液、氣的三項(xiàng)分離。高效脫氮反應(yīng)器出水設(shè)置在線總氮(硝態(tài)氮)測(cè)定儀,達(dá)標(biāo)水自動(dòng)排放,不達(dá)標(biāo)水自動(dòng)回流至調(diào)配池內(nèi)重新處理。脫氮反應(yīng)器的污泥定期排入污泥池。
2、主要構(gòu)筑物及設(shè)備
2.1 調(diào)配池
調(diào)配池1座,按1500m3/d進(jìn)水量設(shè)計(jì)。收集含氟處理出水,池內(nèi)投加必要的碳源及營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)等。池體尺寸10.3m×7.4m×6.5m,有效水深6.0m,池體總有效容積458m3,有效停留時(shí)間7.30h,地上鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),池內(nèi)進(jìn)行三布五油FRP防腐。
2.2 高效脫氮反應(yīng)器
高效脫氮反應(yīng)器2座,碳鋼防腐罐體,按1500m3/d進(jìn)水量設(shè)計(jì)。反應(yīng)器進(jìn)水同循環(huán)泵出水在反應(yīng)器外部匯合后進(jìn)入其底部配水系統(tǒng),攪動(dòng)沉積在反應(yīng)器底部反硝化顆粒污泥,均勻布水的同時(shí)保證廢水同反硝化顆粒污泥充分接觸。高效脫氮菌種高比活性(1.5gNO3-N/gVSS.d以上)和反硝化細(xì)菌高濃度(15g/L以上),使反應(yīng)器具有高效去除廢水中總氮的能力(硝態(tài)氮去除率達(dá)到97%以上)。單座反應(yīng)器尺寸準(zhǔn)6.5m×18m,兩座總有效容積1193m3,有效停留時(shí)間18h,容積負(fù)荷(TNUV)大于2.5kg?m-3?d-1。
2.3 藥劑配置及投加系統(tǒng)
(1)硫酸投加系統(tǒng)。使用40%的稀硫酸,投加量根據(jù)調(diào)配池進(jìn)水的pH自動(dòng)調(diào)整。
(2)營(yíng)養(yǎng)鹽投加系統(tǒng)。營(yíng)養(yǎng)鹽為液體,主要成分為鐵、鎳、P等微量元素。投加量為12kg/d。
(3)甲醇投加系統(tǒng)。使用濃度為99.99%的甲醇,投加量為3450kg/d。甲醇儲(chǔ)罐采用不銹鋼浮頂罐,容積8m3。甲醇投加系統(tǒng)考慮防爆要求。
2.4 自控檢測(cè)控制系統(tǒng)
為保證高效脫氮工藝處理效果,整個(gè)處理系統(tǒng)安裝了自控儀表及PLC自控系統(tǒng)。
(1)設(shè)置液位計(jì)持續(xù)監(jiān)測(cè)調(diào)配池液位,并與高效脫氮反應(yīng)器進(jìn)水管路上的氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥及流量計(jì)連鎖。
(2)在線pH計(jì)連續(xù)檢測(cè)調(diào)配池內(nèi)pH,當(dāng)pH不在合適范圍內(nèi)時(shí),通過(guò)控制硫酸投加泵的啟停來(lái)自動(dòng)調(diào)節(jié)廢水pH。
(3)在線溫度計(jì)連續(xù)監(jiān)測(cè)調(diào)配池內(nèi)的廢水溫度,當(dāng)溫度不在合適范圍內(nèi)時(shí),通過(guò)控制蒸汽管路上自動(dòng)閥門(mén)的啟停來(lái)自動(dòng)調(diào)節(jié)廢水溫度。
(4)設(shè)有COD在線監(jiān)測(cè)儀、氟離子在線監(jiān)測(cè)儀、氨氮在線監(jiān)測(cè)儀、電導(dǎo)率在線監(jiān)測(cè)儀,當(dāng)以上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)不在設(shè)定范圍內(nèi)時(shí),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)給出報(bào)警信號(hào),并自動(dòng)關(guān)閉高效脫氮反應(yīng)器的進(jìn)水。
(5)設(shè)有總氮在線監(jiān)測(cè)儀,系統(tǒng)能自動(dòng)根據(jù)高效脫氮反應(yīng)器進(jìn)水流量、進(jìn)水硝酸鹽氮(總氮減氨氮)計(jì)算所需的甲醇量,并由甲醇投加管路上的流量計(jì)控制甲醇投加泵的頻率,確保甲醇精確投加,既保證了總氮穩(wěn)定達(dá)標(biāo),又避免了甲醇的浪費(fèi)。
3、主要設(shè)備和參數(shù)
該工藝主要設(shè)備和參數(shù)如表2所示。
4、工藝調(diào)試及運(yùn)行控制要點(diǎn)
4.1 污泥培養(yǎng)馴化
脫氮系統(tǒng)調(diào)試的主要工作是污泥馴化培養(yǎng)。脫氮反應(yīng)器內(nèi)初始啟動(dòng)的污泥,一部分為我公司自行培養(yǎng)的高效脫氮污泥(體積1t),另外為厭氧顆粒污泥,體積為190t。兩種污泥混合一并投入2座高效脫氮反應(yīng)器,脫氮反應(yīng)器進(jìn)廢水至頂部出水堰板剛出水為止,開(kāi)啟脫氮反應(yīng)器的循環(huán)泵進(jìn)行循環(huán),每4h監(jiān)測(cè)脫氮反應(yīng)器內(nèi)廢水的總氮(硝態(tài)氮)及COD濃度,并通過(guò)鏡檢,觀察污泥中微生物活性及數(shù)量。當(dāng)廢水的總氮(硝態(tài)氮)濃度小于34mg/L時(shí),開(kāi)始小流量連續(xù)進(jìn)水,進(jìn)水量以保證出水總氮不超過(guò)34mg/L為宜。經(jīng)過(guò)35d的工藝調(diào)試,廢水中的總氮(硝態(tài)氮)去除效果穩(wěn)定,鏡檢發(fā)現(xiàn)大量紅色的顆粒污泥,其直徑集中分布在0.5~2mm(詳見(jiàn)圖2-高效脫氮顆粒污泥)。故認(rèn)為脫氮系統(tǒng)的污泥馴化成功。
4.2 運(yùn)行控制要點(diǎn)
(1)廢水溫度控制在25℃以上。溫度對(duì)脫氮反應(yīng)器運(yùn)行效果有較大影響,水溫低于20℃時(shí),處理效果較差。此項(xiàng)目對(duì)脫氮反應(yīng)器進(jìn)行了保溫并設(shè)置了蒸汽加熱系統(tǒng),能很好地將廢水水溫控制25℃~30℃之間。
(2)專(zhuān)屬營(yíng)養(yǎng)液的投加。廢水中微量元素的缺失,會(huì)影響高效反應(yīng)器的處理效果。我們針對(duì)此類(lèi)廢水缺少的微量元素,專(zhuān)門(mén)配置了專(zhuān)屬的營(yíng)養(yǎng)液,按需加入脫氮反應(yīng)器內(nèi)。
(3)控制調(diào)配池內(nèi)廢水雙氧水濃度低于0.5mg/L。雙氧水濃度高于0.5mg/L時(shí),會(huì)造成脫氮效率下降,脫氮菌種死亡。當(dāng)廢水中雙氧水濃度超標(biāo)時(shí),加大調(diào)配池鼓風(fēng)機(jī)的曝氣量,并人工投加還原劑來(lái)降低雙氧水的值。
(4)控制廢水中鈣離子濃度低于600mg/L。調(diào)試初期,鈣離子的存在可以降低微生物的Zeta電位,減小微生物之間相互作用的力,促進(jìn)顆粒污泥的快速產(chǎn)生。但隨著鈣離子累計(jì),高效脫氮污泥日℃鈣化,污泥活性逐漸降低,較高的鈣離子,會(huì)加劇污泥鈣化。反應(yīng)器進(jìn)水鈣離子濃度高于1000mg/L時(shí),一般在3個(gè)月左右就要補(bǔ)充高效脫氮污泥,當(dāng)鈣離子濃度低于600mg/L時(shí),污泥更換時(shí)間可以延長(zhǎng)到6個(gè)月或更長(zhǎng)。
4.3 運(yùn)行效果分析
系統(tǒng)調(diào)試結(jié)束后,第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)數(shù)據(jù)顯示廢水經(jīng)處理后,出水水質(zhì)優(yōu)于《電池工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB30484-2013)中間接排放標(biāo)準(zhǔn),水質(zhì)檢測(cè)數(shù)據(jù)如表3所示。
由表3可知,高效脫氮反應(yīng)器對(duì)于廢水中的總氮(硝態(tài)氮)去除率非常高(97%)。脫氮反應(yīng)器底部經(jīng)過(guò)特殊設(shè)計(jì)的布水方式,可以確保脫氮反應(yīng)器均勻布水,大大提升裝置容積的利用效率,提高總氮的去除效率。
5、技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析
污水運(yùn)行費(fèi)用包含藥劑費(fèi)、電費(fèi)、蒸汽費(fèi)用。藥劑費(fèi)用為8.43元/m3(甲醇8.28元/m3廢水,營(yíng)養(yǎng)鹽0.15元/m3廢水),電費(fèi)為0.17元/m3廢水,蒸汽費(fèi)用為0.48元/m3廢水,合計(jì)費(fèi)用9.09元/m3廢水。月運(yùn)行費(fèi)用約41萬(wàn)元,比改造前節(jié)約259萬(wàn)元/月。
6、結(jié)論
針對(duì)光伏電池片高氮(硝態(tài)氮)廢水,采用高效生物脫氮工藝,處理效果能達(dá)到設(shè)計(jì)要求,不但解決了達(dá)標(biāo)排放的環(huán)保要求,還大大節(jié)約了運(yùn)行費(fèi)用。總工程投資1223萬(wàn)元,系統(tǒng)運(yùn)行費(fèi)用合9.09元/m3廢水。運(yùn)行結(jié)果表明最終出水優(yōu)于《電池工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB30484-2013)中間接排放標(biāo)準(zhǔn)。
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