A/O+MBR工藝對(duì)鹽化城污水廠提標(biāo)改造的中試研究
通過采用A/O+MBR工藝對(duì)某鹽化工業(yè)城污水處理廠水解酸化池出水進(jìn)行處理,與現(xiàn)有生化工藝進(jìn)行對(duì)比。實(shí)驗(yàn)證明,A/O+MBR可以有效提高系統(tǒng)對(duì)TN和TP的去除率,均能達(dá)到72%左右,出水TN滿足提標(biāo)要求;出水TP進(jìn)一步降低,減少后續(xù)化學(xué)除磷的成本。該工藝具有自動(dòng)化程度高,出水水質(zhì)好且穩(wěn)定等優(yōu)點(diǎn),具有良好的應(yīng)用前景。
某鹽化工業(yè)城是以鹽化工為基礎(chǔ),以化工、農(nóng)藥、醫(yī)藥中間體等產(chǎn)品為主體的化工園區(qū)。鹽化工業(yè)城污水處理廠主要采用“一級(jí)多元催化氧化池+水解酸化池+A/O+二沉池+二級(jí)多元催化氧化池”的處理工藝,其中廢水經(jīng)處理后達(dá)到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18918—2002)一級(jí)B標(biāo)準(zhǔn),目前運(yùn)行穩(wěn)定,各項(xiàng)指標(biāo)均能達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。但考慮到遠(yuǎn)期發(fā)展,排放標(biāo)準(zhǔn)會(huì)提高至《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18918—2002)一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn),而現(xiàn)有處理工藝無法保證出水各項(xiàng)指標(biāo)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。
因此在針對(duì)現(xiàn)有工藝段分析后發(fā)現(xiàn),目前工藝對(duì)于TN和TP的去除存在一定問題:(1)由于現(xiàn)有缺氧池的不穩(wěn)定性,反硝化效果不穩(wěn)定,導(dǎo)致出水TN不穩(wěn)定,超出GB18918—2002一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)的情況時(shí)有發(fā)生;(2)來水水質(zhì)變化較大,二沉池偶爾會(huì)出現(xiàn)較多浮渣隨出水流入下級(jí)處理單元的情況,且二沉池出水TP偏高,絮凝終沉池雖可通過物化反應(yīng)保證最終出水達(dá)標(biāo),但TP偏高會(huì)增加運(yùn)行費(fèi)用。
現(xiàn)采用“A/O+MBR”工藝進(jìn)行中試,研究并論證該工藝在鹽化工廢水處理中應(yīng)用的可行性。膜生物反應(yīng)器(MBR)是高效膜分離技術(shù)與活性污泥法相結(jié)合的新型水處理技術(shù),在混合液中膜的應(yīng)用取代活性污泥法中的二沉池,內(nèi)置的膜組件對(duì)污泥具有高效截留作用,微濾甚至超濾膜對(duì)廢水中大分子難降解有機(jī)物具有攔截作用,提高了其生化反應(yīng)水力停留時(shí)間。
1 實(shí)驗(yàn)方法
01 實(shí)驗(yàn)進(jìn)水水質(zhì)
以該鹽化城綜合污水處理廠水解酸化池出水作為本中試實(shí)驗(yàn)的進(jìn)水,由于園區(qū)來水水質(zhì)波動(dòng)較大,故水解酸化池出水水質(zhì)波動(dòng)也較大,其中COD 50~330 mg/L、NH3-N 11~120 mg/L、TN 25~140 mg/L、TP 1.1~9.0 mg/L。本項(xiàng)目原水中含有大量難降解物質(zhì),同時(shí)企業(yè)排放的廢水均經(jīng)過預(yù)處理,可生化性差。綜合污水處理廠前處理工藝采用“多元催化氧化+水解酸化”,降解部分難降解物質(zhì)的同時(shí)提高廢水的可生化性。
02 實(shí)驗(yàn)裝置
實(shí)驗(yàn)裝置平面圖見圖1,剖面圖見圖2。
本中試裝置為“A/O+MBR”一體化設(shè)備,設(shè)計(jì)處理水量為1 m3/h??偹νA魰r(shí)間(HRT)為14 h,其中缺氧段2.8 h,好氧+MBR段11.2 h;好氧池氣水比為20:1,混合液回流比控制在300%~400%,實(shí)驗(yàn)過程中根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充一定量的外加碳源,保證脫氮效果。好氧池曝氣量通過在線溶解氧儀控制。
池體采用304不銹鋼焊接制成,缺氧池安裝攪拌機(jī),好氧池安裝可提升式硬連接微孔曝氣器,好氧池后端安裝MBR,代替?zhèn)鹘y(tǒng)二沉池,能保證好氧池較高的活性污泥濃度,大幅度提高有機(jī)負(fù)荷。MBR采用浸沒式平板膜,有效膜面積90 m2,膜孔徑0.1 μm,膜材質(zhì)為聚偏氟乙烯(PVDF)。
03 水質(zhì)分析方法
在中試過程中主要對(duì)廢水中的COD、NH3-N、TN、TP、溶解氧、pH等進(jìn)行檢測(cè),每天1次定時(shí)取樣,溶解氧及pH通過在線溶解氧儀和在線pH計(jì)進(jìn)行實(shí)時(shí)檢測(cè),COD采用重鉻酸鉀法,NH3-N采用納氏試劑法,TN采用堿性過硫酸鉀消解法,TP采用鉬酸銨分光光度法。
2 中試運(yùn)行結(jié)果及分析
01 啟動(dòng)與調(diào)試
實(shí)驗(yàn)裝置(A/O+MBR)置于水解酸化池池頂,利用自吸泵提升水解酸化池出水至實(shí)驗(yàn)裝置,2017年4月20日至6月13日期間測(cè)得實(shí)際進(jìn)水COD、NH3-N、TN、TP分別為50~330、11~120、25~140、1.1~9.0 mg/L。該廢水屬于鹽化工廢水,B/C < 0.3,C/N < 2.0,而實(shí)際工程中C/N≥3.5時(shí)才能進(jìn)行有效脫氮,因此實(shí)驗(yàn)過程中通過補(bǔ)充外加碳源來保證進(jìn)水C/N維持在3.5~5.0,利于系統(tǒng)的脫氮反應(yīng)?;钚晕勰嗖捎梦鬯畯S好氧池活性污泥。
由于進(jìn)水水質(zhì)波動(dòng)較大,經(jīng)35 d調(diào)試后系統(tǒng)處理情況基本趨于穩(wěn)定。
02 COD中試結(jié)果與分析
中試結(jié)果選取了實(shí)驗(yàn)裝置運(yùn)行穩(wěn)定后的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)(6月1日—6月13日),并與污水廠同步運(yùn)行結(jié)果進(jìn)行對(duì)比。實(shí)驗(yàn)裝置進(jìn)出水COD、去除率,以及污水廠正常運(yùn)行二沉池出水COD如圖3所示。
從圖3可以看出,進(jìn)水COD波動(dòng)較大,變化范圍在50~93 mg/L,導(dǎo)致出水COD波動(dòng)也較大,中試出水平均COD在46.9 mg/L,平均去除率在65%左右,但由于實(shí)驗(yàn)中每天會(huì)補(bǔ)充碳源,約200mg/L,因此實(shí)際去除率高于檢測(cè)值。而污水廠二沉池出水平均COD在63 mg/L左右,實(shí)際去除率較低。
MBR可以保證生化系統(tǒng)有較高的污泥濃度,更有利于污染物的去除。
03 NH3-N及TN中試結(jié)果與分析
實(shí)驗(yàn)過程中為了強(qiáng)化總氮去除,主要采取兩個(gè)措施:一是補(bǔ)充反硝化所需碳源,以提高C/N;二是將回流比調(diào)整至300%~400%。
研究表明,甲醇、乙醇、乙酸鈉、葡萄糖作為反硝化碳源時(shí),均可獲得較高的硝酸鹽氮去除率。綜合外加碳源強(qiáng)化反硝化速率及運(yùn)行成本,本實(shí)驗(yàn)采用工業(yè)葡萄糖作為外加碳源,每日補(bǔ)充至缺氧池,保證C/N在3.5~5.0。
實(shí)驗(yàn)裝置進(jìn)出水NH3-N、TN及去除率,以及污水廠正常運(yùn)行二沉池出水NH3-N、TN如圖4、圖5所示.
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編輯:王媛媛
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