臭氧處理電廠循環(huán)冷卻水的研究與應用?
全康環(huán)保:摘要:針對臭氧技術在電廠循環(huán)冷卻水系統(tǒng)的工程應用,對其阻垢、緩蝕效果進行了研究。通過氣水高效傳質、DO3控制等關鍵工藝設計,成功在電廠循環(huán)水系統(tǒng)應用,項目運行結果表明:采用臭氧技術改造后,實際運行數(shù)據(jù)顯示,660MW超超臨界機組的夏季運行真空和端差數(shù)據(jù)穩(wěn)定,且趨勢穩(wěn)中趨優(yōu):真空處于-(89~95)kPa范圍內,95%以上的端差處于0.5~3.5℃范圍內;運行53天后進行凝汽器性能試驗,結果顯示凝汽器端差改善28.27%、凝汽器壓力改善8.21%、低壓凝汽器清潔系數(shù)提高29.51%、高壓凝汽器清潔系數(shù)提高29.92%,阻垢效果良好,有助于全廠節(jié)能降耗;臭氧技術處理后的循環(huán)水濁度、COD、氨氮等各項指標均優(yōu)于國標要求,且細菌總數(shù)<3000CFU/mL,降低生物污垢存在風險;不銹鋼腐蝕速率遠小于0.005mm/a、總鐵遠小于0.5mg/L、總銅未檢出、pH在7~9范圍內,實現(xiàn)良好的緩蝕效果。臭氧技術處理循環(huán)冷卻水,綠色環(huán)保的同時具有顯著的環(huán)境社會效益和一定的經(jīng)濟效益。該技術應用研究成果可為電廠循環(huán)冷卻水處理提供高效、低成本的“零”外排新思路。
0 引言
我國是缺水嚴重國家,人均水資源占有量僅占世界人均水平的1/4,水資源短缺問題已經(jīng)成為限制經(jīng)濟和社會可持續(xù)發(fā)展的重要因素[1]。國家頒布的《節(jié)約能源法》、《環(huán)境保護法》、“水十條”等法規(guī),對工業(yè)企業(yè)用水量、排水量和排水水質要求日益嚴格。
循環(huán)冷卻水用量占工業(yè)用水總量的50%~90%[2],占比巨大。為提高水務管理水平,再生水回用于循環(huán)冷卻水系統(tǒng)作為補充水、提高循環(huán)水濃縮倍數(shù),是水資源短缺地區(qū)提高水資源利用率的主要手段。但由于再生水水質較差、水中氮、磷和COD等營養(yǎng)物質含量高,且濃縮倍數(shù)的提高,會提高換熱器結垢、腐蝕、微生物滋生的風險,以致影響換熱設備傳熱效率,降低設備使用壽命[3-4]。
隨著水處理研究工作的深入開展,大量的實踐和研究結果表明,化學藥劑處理循環(huán)冷卻水的效果受到人為因素影響,濃縮倍數(shù)的提升亦受到限制,且會給環(huán)境帶來二次污染[5]。因此,能在運行中長期有效保持換熱器清潔并提高循環(huán)水利用率,避免藥劑產生的環(huán)境污染,實現(xiàn)節(jié)能減排、環(huán)保增效的技術是循環(huán)冷卻水處理的重點研究方向。臭氧處理作為一項綠色、高效的循環(huán)水處理技術,受到廣泛重視。
臭氧氧化性極強,氧化還原電位為2.07V,僅次于氟,常被用于殺菌消毒、除味脫色、分解有機物等,在水處理行業(yè)應用廣泛。
在間冷開式循環(huán)水系統(tǒng),水溫常在25~40℃,此條件下環(huán)境空氣和補水引入的營養(yǎng)物質及充足太陽光照,有利于微生物的繁殖。由于微生物的參與,間冷開式循環(huán)水系統(tǒng)中垢的形成原因難以用單純的化學理論解釋。水垢與污垢在形成過程中彼此混雜,且存在互相促進的黏聚作用或催化作用[6]。
臭氧在間冷開式循環(huán)水系統(tǒng)中的投加,可使水中有機物、微生物發(fā)生分解、斷裂,生物膜破壞、生物黏泥大大減少,進而使碳酸鈣等無機析出物無法附著。此外,有研究表明臭氧氧化垢層基質中的有機成分,使垢層變松脫落;臭氧在水中釋放的單原子氧,容易吸附在金屬表面,阻止成垢物在金屬表面的附著;臭氧還能破壞水中的氫鍵使成垢的陰陽離子難以結合形成沉淀;臭氧可致碳酸鈣晶格畸變,結構疏松,阻止成垢物質生長、附著[6-7]。
臭氧作為強氧化劑,其緩蝕機理和鉻酸鹽緩蝕劑作用相似,主要表現(xiàn)為冷卻水中活潑的氧原子(O)與亞鐵離子反應后,在陽極表面形成一層含γ-Fe2O3的氧化物鈍化膜。這種膜薄而致密,與金屬結合牢固,阻礙水中溶解氧擴散到金屬表面,達到緩蝕作用。其次,含低濃度臭氧的水,pH值為8~9,不利于化學腐蝕發(fā)生。再次,臭氧能有效殺滅噬硫菌、噬鐵菌等微生物,防止微生物點蝕[8-9]。
將臭氧用于循環(huán)冷卻水系統(tǒng)處理以起到阻垢緩蝕作用,在國內外已有大量研究。相關文獻研究表明,臭氧作為兼具阻垢-緩蝕-殺菌多項功能的單一水處理劑,使循環(huán)水系統(tǒng)在較高濃縮倍數(shù)下安全運行,有效改善換熱器清潔狀態(tài)[10-11]。
1970年美國學者Odgen應用臭氧處理循環(huán)冷卻水,證明使用臭氧法具備獨特的優(yōu)勢[12],第五十一屆國際水會議上,Pryor.A首次做了《臭氧冷卻水處理的特點與經(jīng)濟性》的報告,介紹了全美水處理公司利用該技術處理130多座冷卻塔的處理效果,并得出的結論:以臭氧作單一的水處理藥劑技術,能夠取代傳統(tǒng)處理技術,同時還可以進行阻垢緩蝕和殺菌滅藻[13]。20世紀90年代開始,清華大學、哈爾濱工業(yè)大學等研究院校對臭氧處理循環(huán)冷卻水開展相關實驗研究[10,14]。
本文結合實際運行案例數(shù)據(jù),詳細分析臭氧處理循環(huán)冷卻水的阻垢緩蝕效果,以及臭氧技術改造帶來的經(jīng)濟、社會效益。
1 研究對象與方法
1.1 研究對象
為積極響應國家環(huán)保政策,切實提高電廠水務管理水平,河南2個發(fā)電廠采用臭氧技術對循環(huán)水系統(tǒng)進行了改造(改造概況見表1),替代原有殺菌劑和阻垢緩蝕劑,優(yōu)化處理效果。本文對2個電廠采用臭氧技術改造后的循環(huán)水系統(tǒng)處理效果進行分析研究。
項目A為某2×3000kW自備電廠,該電廠雙機組配置3座機械風冷冷卻塔和2臺循環(huán)水泵,最大循環(huán)水量為2400m3/h,保有水量2000m3。凝汽器和相關輔機材質為HSn70-1黃銅。循環(huán)水補充水為地表水,改造前采用陽離子交換法降低硬度,但勞動強度大且運行費用高,系統(tǒng)存在污堵和點蝕問題。采用臭氧技術改造后,補充水直補循環(huán)水系統(tǒng),提升濃縮倍數(shù),改善凝汽管換熱效果并有效緩蝕。
項目B為某2×660MW超超臨界火電廠,為實現(xiàn)節(jié)水、節(jié)能、減排,按分步實施的原則實現(xiàn)廢水零排放。該電廠每臺機組配置一座淋水面積為9000m2的逆流式自然通風冷卻塔和2臺循環(huán)水泵,滿負荷時,設計總循環(huán)水量為140257m3/h,實際總循環(huán)水量為129090m3/h,保有水量50000m3。凝汽器和輔機材質均為317L,循環(huán)冷卻水補充水以城市中水為主要水源,補充水預處理系統(tǒng)采用石灰軟化工藝。在采用臭氧改造前,循環(huán)水濃縮倍數(shù)設計值為4.85,臭氧改造后,設計循環(huán)水濃縮倍數(shù)提高至8.5,實現(xiàn)了循環(huán)水排水供脫硫和消防系統(tǒng)利用,不外排。
1.2 研究方法及工藝設計
1.2.1 試驗依據(jù)及檢測方法
本研究中凝汽器性能測試遵循以下規(guī)范:Standardsforsteamsurfacecondensers,tenthedition,HeatExchangeInstitute(HEI),2006(美國傳熱學會標準);《汽輪機熱力性能驗收試驗規(guī)程》(GB/T8117.1-2008);《凝汽器與真空系統(tǒng)運行維護導則》(DL/T932-2005);《表面式凝汽器運行性能試驗規(guī)程》(DL/T1078-2007);水和水蒸汽性質表:國際公式化委員會IFC-1967公式。項目運行效果評估中的指標檢測方法列于表2。
1.2.2 臭氧氣體制備及經(jīng)濟效益核算方法
環(huán)境空氣經(jīng)空壓機壓縮成為高壓空氣,再經(jīng)冷干機冷卻干燥后儲存在空氣儲罐,空氣儲罐的空氣輸送至制氧機制備為高純度的氧氣儲存在氧氣儲罐,氧氣經(jīng)過臭氧發(fā)生器高壓放電制備成高濃度、高壓力的臭氧氣體。
項目的經(jīng)濟效益核算:節(jié)水效益依據(jù)《工業(yè)循環(huán)冷卻水處理設計規(guī)范》(GB/T50050-2017)進行計算,結合電廠實際用水價格計算;節(jié)能效益計算基于凝汽器性能測試的真空改善數(shù)值,結合電廠所用汽輪機的背壓對熱耗修正曲線,計算熱耗改變數(shù)值,進而計算標煤節(jié)約量,核算節(jié)煤效益。節(jié)省化學藥劑效益來自項目改造前的廠內統(tǒng)計數(shù)據(jù)。臭氧系統(tǒng)電耗增加根據(jù)系統(tǒng)設備運行功率進行核算。
1.2.3 高效傳質設計
為取得臭氧技術的工藝效果,須保證臭氧充分溶解于水中并保持一定的濃度,所以需要設計高效率的氣水傳質裝置,將臭氧氣體混合溶解于水。傳質效率(即氣體溶解于水中的效率,以下簡稱“MTE”―MassTransferEfficiency)越高,達到工藝所需水中臭氧濃度所需的臭氧量越少,臭氧發(fā)生器及其配套設備的選型可越小,投資和運行成本也越低。
1.2.4 臭氧投加量確定
根據(jù)建設項目循環(huán)冷卻水補充水水質,依據(jù)《臭氧處理循環(huán)水冷卻水設計規(guī)范》(GB/T32107-2015),進行臭氧投加量的設計。由于不同項目水質不同,水體中消耗臭氧的成分不同,對臭氧的消耗量不定,不同水體、不同水質、不同工況下的臭氧消耗量,均先行小試試驗,根據(jù)試驗結果指導工程臭氧投加量設計。
1.2.5 DO3控制設計
注入循環(huán)冷卻水中臭氧濃度(DO3),在符合《臭氧處理循環(huán)水冷卻水設計規(guī)范》(GB/T32107-2015)的同時,還要對濃度進行精確控制。循環(huán)水中臭氧濃度不足,會影響處理效果;濃度過高,則會增加設備系統(tǒng)(包括空壓機、制氧機、冷干機、臭氧發(fā)生器和冷凍機)生產臭氧的能耗,造成浪費。因此,通過自控系統(tǒng),實時、連續(xù)、自動地將循環(huán)水中臭氧濃度控制于合適水平。
1.2.6 防臭氧逸散設計
為充分利用臭氧,同時防止臭氧逸散環(huán)境造成危害,采用以下措施:一是臭氧現(xiàn)制現(xiàn)用,不存儲,并在臭氧制備車間設置臭氧濃度監(jiān)測儀表,根據(jù)《環(huán)境空氣質量標準》設置報警限值,一旦發(fā)生臭氧泄漏報警,整個設備系統(tǒng)自動斷電,不再生產臭氧;二是臭氧氣體在帶壓密閉管道注入,防止臭氧逸散;三是通過水中臭氧濃度精準控制,經(jīng)過換熱器和冷卻塔后無多余臭氧逸散環(huán)境。
2 結果與討論
為分析2個項目的實際運行效果,對項目的補充水及循環(huán)水水質、凝汽器阻垢緩蝕效果進行數(shù)據(jù)分析。
2.1 水質分析
以項目B為例,對循環(huán)水系統(tǒng)的補充水和2個機組的循環(huán)水進行水質分析。采用臭氧技術改造后,2018年10月至2019年10月水質數(shù)據(jù)范圍如表3所示。
由表3數(shù)據(jù)可見,項目B在運行期間,循環(huán)水的補充水水質較為穩(wěn)定,基本符合再生水用于循環(huán)水補充水的水質要求。補充水的總硬度、總堿度和細菌總數(shù)相對較高,循環(huán)水系統(tǒng)具有相對較高的污堵風險,因此需要對循環(huán)水系統(tǒng)進行高效處理。從循環(huán)水水質可見,各項指標均優(yōu)于國標要求,同時細菌總數(shù)含量較低,生物污垢存在風險低。
2.2 阻垢效果分析
2.2.1 換熱效率提升
為評價臭氧處理循環(huán)水的阻垢效果,對項目B開展了改造前后凝汽器性能對比測試,并以清潔系數(shù)、端差(熱值差,下同)、真空等指標的變化進行了評價。
第三方機構對項目B的2號機組進行凝汽器本底性能試驗和臭氧系統(tǒng)運行53天后凝汽器性能試驗,兩次試驗結果修正到相同凝汽器熱負荷、相同冷卻水進口溫度和相同冷卻水流量條件下進行對比分析,相同熱負荷工況(以凝汽器本底性能試驗熱負荷為基準)下凝汽器性能對比結果如表4所示。
從表4可知,以2號機組凝汽器熱負荷2425875MJ/h(對應于本底600MW工況熱負荷)為基準,在設計冷卻水進口溫度為20℃、設計冷卻水流量為64350m3/h條件下,凝汽器本底試驗傳熱端差為5.20℃,凝汽器壓力為4.75kPa,臭氧系統(tǒng)運行53天后,凝汽器傳熱端差為3.73℃,凝汽器壓力為4.36kPa。與凝汽器本底試驗對比,凝汽器傳熱端差降低約1.47℃,壓力降低約0.39kPa;凝汽器傳熱端差降低約28.27%,壓力降低約8.21%。臭氧系統(tǒng)運行53天后,低壓凝汽器運行清潔系數(shù)由0.61提高至0.79,提高29.51%;高壓凝汽器運行清潔系數(shù)由0.73提高至0.89,提高21.92%。應用臭氧技術后,凝汽器真空和端差改善,運行清潔系數(shù)明顯提高,體現(xiàn)了該技術的阻垢效果。
2.2.2 凝汽器真空、端差運行趨勢
2個采用臭氧技術改造的項目均自2018年運行至今,項目運行人員采集了部分時段凝汽器真空和端差實際運行值,數(shù)據(jù)繪圖,并進行運行趨勢定性分析,以評估臭氧處理循環(huán)冷卻水的阻垢效果。重點選取結垢風險最高的5~9月數(shù)據(jù)進行分析,如圖1~6所示。
從圖1~6中可見,夏季運行期間,2個項目機組負荷均較平穩(wěn),真空與端差波動主要隨負荷波動,且數(shù)據(jù)相對穩(wěn)定,整體趨勢保持向優(yōu)。此期間,項目A真空運行數(shù)據(jù)處于-(81~91)kPa范圍內,端差運行數(shù)據(jù)處于6.5~13.5℃范圍內。項目B的1號和2號機組真空運行數(shù)據(jù)均處于-(89~95)kPa范圍內,1號機組端差運行數(shù)據(jù)處于0.5~3.5℃范圍內,2號機組除因負荷突變導致的個別數(shù)據(jù)達到4~5℃外,95%以上端差處于1~2.5℃范圍內。2個項目凝汽器真空和端差運行數(shù)據(jù)良好,反映了采用臭氧技術改造的阻垢、脫垢效果。
2.3 緩蝕效果分析
2.3.1 pH、總鐵、總銅
為分析臭氧技術改造后的緩蝕效果,在臭氧系統(tǒng)正式運行的一年內,由第三方水質檢測機構每1~2月取循環(huán)冷卻水水樣檢測分析pH、總鐵、總銅,數(shù)據(jù)如表5、表6所示。
結果顯示循環(huán)水pH保持弱堿性,有利于緩蝕;兩個項目的循環(huán)水中總鐵滿足標準DL/T300-2011規(guī)定:(≤0.5mg/L)及標準GB/T50050-2017規(guī)定:(≤2.0mg/L)的要求;項目A的循環(huán)水中總銅未檢出。以上檢測結果表明采用臭氧處理后的循環(huán)水系統(tǒng)緩蝕效果良好。
2.3.2 腐蝕速率
項目B在循環(huán)水采用臭氧高效水處理系統(tǒng)期間,分別在2個機組的凝汽器入口處安裝模擬監(jiān)控裝置。第三方檢測機構懸掛TP316、TP317不銹鋼腐蝕試片進行腐蝕速率檢測,此期間試片表面流速約為1.04m/s,結果如表7所示。測試結果顯示,在凝汽器入口循環(huán)水水溫條件下,TP316和TP317不銹鋼材料的均勻腐蝕速率均滿足標準GB/T50050-2017的規(guī)定(≤0.005mm/a)要求。
2.4 效益分析
2個火電廠的循環(huán)冷卻水系統(tǒng)采用臭氧協(xié)同技術改造后,既節(jié)水減排,減少水資源費和廢水深度處理費用,又降本增效,提高了資源利用率,還節(jié)約了化學藥劑費用。
以項目B為例,改造后取得的經(jīng)濟效益按設計年利用小時5500h計算,則:
節(jié)水效益:依據(jù)《工業(yè)循環(huán)冷卻水處理設計規(guī)范》中5.0.6的公式計算。循環(huán)水量按照滿負荷130000m3/h計,循環(huán)冷卻水進出水溫差平均10℃計,根據(jù)氣溫對應k值取全年均值0.001268。濃縮倍數(shù)從4.85提升至8.50,年節(jié)水量116萬t,補充水單價為1.3元/m3,則節(jié)約水費151萬元/a。
節(jié)煤效益:根據(jù)凝汽器性能測試結果,凝汽器壓力降低0.39kPa;依據(jù)汽輪機廠家提供的背壓與熱耗曲線圖,凝汽器壓力在4.9~12kPa區(qū)間時,凝汽器壓力每降低1kPa,熱耗率降低1.3%,則節(jié)煤量=額定熱耗×1.3%×0.39÷標煤熱值×660×103×2×5500×10-6,其中額定熱耗為7426kJ/(kW?h),標煤熱值29307kJ/kg,則節(jié)煤量為9293t標煤/a。
按照平均入爐含稅標煤價764元/t計算,年節(jié)約費用:9293×764≈710萬元。
節(jié)省化學藥劑效益:根據(jù)項目改造前電廠統(tǒng)計數(shù)據(jù),每年平均使用阻垢緩蝕劑及殺菌劑260t,費用為130萬元。
臭氧系統(tǒng)電耗:臭氧系統(tǒng)設備運行功率為498kW,年耗電量為498×5500≈274萬(kW?h),廠用電成本價0.385元/(kW?h),則年用電費用約105萬元。
采用臭氧技術改造后,項目B取得的經(jīng)濟效益顯著,數(shù)據(jù)匯總如表8所示。
3 結論
(1)采用臭氧技術處理循環(huán)冷卻水,省卻了阻垢緩蝕劑和殺菌劑等藥劑投加,綠色環(huán)保。
(2)采用臭氧技術改造后,兩個項目的夏季運行真空和端差均穩(wěn)定且趨勢向優(yōu)。對于660MW的超超臨界機組,真空運行數(shù)據(jù)均處于-(89~95)kPa范圍內,95%以上端差處于0.5~3.5℃范圍內。反映了采用臭氧技術改造的阻垢、脫垢效果。
(3)采用臭氧技術改造后,項目B經(jīng)過凝汽器性能測試,結果顯示,經(jīng)過53天的運行,凝汽器端差改善28.27%、凝汽器壓力改善8.21%、低壓凝汽器清潔系數(shù)提高29.51%、高壓凝汽器清潔系數(shù)提高29.92%,阻垢效果良好,有助于全廠節(jié)能降耗。
(4)采用臭氧技術處理的循環(huán)冷卻水系統(tǒng),不銹鋼腐蝕速率遠小于0.005mm/a、總銅未檢出、總鐵遠小于0.5mg/L、pH在7~9范圍內,實現(xiàn)了良好的緩蝕效果。
(5)經(jīng)臭氧技術處理的循環(huán)冷卻水系統(tǒng),濁度、COD、氨氮、細菌總數(shù)等各項水質指標均優(yōu)于國標要求,優(yōu)化了水質。同時循環(huán)水濃縮倍數(shù)提升,在夏季達到甚至超出設計值,具有顯著的節(jié)水減排作用。
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