檸檬酸廢水回流發(fā)酵生產(chǎn)檸檬酸工藝
檸檬酸是重要的化工產(chǎn)品,當(dāng)前主要采用發(fā)酵法生產(chǎn)。檸檬酸提取方法主要包括鈣鹽提取法、改良鈣鹽提取法和色譜提取法。鈣鹽提取法是指先固液分離去除檸檬酸發(fā)酵液中的菌體渣等固形物,再經(jīng)復(fù)濾等工藝澄清發(fā)酵液,加熱后用碳酸鈣等含鈣化合物進(jìn)行酸堿中和,形成檸檬酸鈣晶體,通過固液分離收集液體進(jìn)入下段工藝后繼續(xù)純化,由此固液分離后的溶液即為廢糖水。色譜提取法是指通過固液分離去除檸檬酸發(fā)酵液中的菌體渣等,經(jīng)膜過濾等工藝澄清發(fā)酵液,然后用色譜分離系統(tǒng)進(jìn)行分離,得到檸檬酸提取液,在此分離過程中產(chǎn)生的廢液即為色譜殘液。每噸檸檬酸產(chǎn)生的廢水中的COD達(dá)350kg?t-1,濃度為10000~15000ppm。廢糖水和色譜殘液成分比較相近,主要含有纖維、菌體、有機(jī)酸、糖、蛋白質(zhì)膠體物質(zhì)、色素、礦物質(zhì)及其他代謝產(chǎn)物等,這些物質(zhì)對廢水的COD影響特別大,因此,廢糖水和色譜殘液回收利用對于環(huán)境保護(hù)、節(jié)約資源、實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn)與資源循環(huán)利用有極其重要的現(xiàn)實(shí)意義。
1、材料與方法
1.1 菌種適應(yīng)性進(jìn)化及穩(wěn)定性考察
檸檬酸廢糖水中存在一定濃度的色素、金屬離子等物質(zhì),對黑曲霉有一定的抑制作用,導(dǎo)致發(fā)酵前期菌體生長停滯、產(chǎn)酸緩慢、延滯期長。以廢糖水為培養(yǎng)基主要成分,篩選對廢糖水耐受力強(qiáng)的菌株。提高廢糖水中菌種適應(yīng)性,研究工藝如圖1所示。
將菌株在廢糖水斜面上進(jìn)行5次傳代,分別得到1~5代斜面,并接入廢糖水搖瓶發(fā)酵培養(yǎng)基中搖床培養(yǎng),以原始菌株為對照,考察篩選出的菌株的發(fā)酵結(jié)果及穩(wěn)定性,。搖瓶發(fā)酵條件為35℃,320r?min-1,培養(yǎng)72h后檢測數(shù)據(jù)。
1.2 檸檬酸廢水回流工藝
用廢糖水和色譜分離過程產(chǎn)生的殘液替代自來水用于玉米粉調(diào)漿,用氫氧化鈣調(diào)節(jié)pH,加入酶進(jìn)行噴射液化;過濾液化后的料液,并去渣,然后進(jìn)行發(fā)酵投料、實(shí)消;用廢糖水適應(yīng)性研究得到的菌種,根據(jù)移種標(biāo)準(zhǔn)在種子罐中進(jìn)行轉(zhuǎn)種培養(yǎng);發(fā)酵結(jié)束后,對發(fā)酵液進(jìn)行固液分離得到清液,通過鈣鹽或色譜分離工序得到廢糖水或色譜殘液,并繼續(xù)用于液化調(diào)漿,以實(shí)現(xiàn)廢水的循環(huán)利用,具體工藝流程如圖2。
1.3 廢糖水回流工藝液化試驗(yàn)
1.3.1 儀器設(shè)備
主要儀器包括400m3、5m3、500L、50L及15L發(fā)酵罐,配套pH和DO電極;兆光科技中試液化系統(tǒng)裝置;搖床、生物傳感儀、電子天平、顯微鏡、血球計(jì)數(shù)板、高壓滅菌鍋和板框壓濾機(jī)等。
1.3.2 分析方法
對液化、發(fā)酵、提取工段進(jìn)行分析,采用顯微鏡觀察及血球板計(jì)數(shù)法對孢子進(jìn)行計(jì)數(shù);采用菲林試劑滴定法測定總糖、還原糖及葡萄糖值(DE);采用凱氏定氮法測定總氮;用NaOH滴定法測定酸度;用鹵素水分儀測定水分;用光電比色法測定檸檬酸鈣中的易碳化物(RCS);采用EDTA滴定法測定鈣離子含量。
2、結(jié)果與討論
2.1 適應(yīng)性進(jìn)化菌株穩(wěn)定性考察
根據(jù)1.1中的方法在廢水環(huán)境中篩選出適應(yīng)性進(jìn)化菌株G2100。對其生長與代謝穩(wěn)定性進(jìn)行搖瓶發(fā)酵研究,結(jié)果如表1所示。由表1可知,將篩選出的G2100菌株接入廢糖水培養(yǎng)基中,生長良好,其產(chǎn)酸效果與原始菌株接入正常配料的培養(yǎng)基中發(fā)酵效果接近,說明G2100能夠在廢糖水中正常生長、發(fā)酵。經(jīng)過5次傳代后,菌種的產(chǎn)酸性狀保持穩(wěn)定,說明該菌株穩(wěn)定性較好,可以用于生產(chǎn)??蓪2100進(jìn)行擴(kuò)大培養(yǎng)并保藏,供后續(xù)研究用。
2.2 廢糖水回流對液化的影響
廢糖水單次回流對液化的影響如表2所示。經(jīng)3次中試液化試驗(yàn)可以看出,廢糖水配料與工藝水配料的各項(xiàng)指標(biāo)均比較接近;并且3次實(shí)驗(yàn)中混液總糖、清液總糖、濾渣總糖比較穩(wěn)定,葡萄糖值(DE)值變化較小,說明廢糖水配料對液化影響較小,總體液化效果比較穩(wěn)定,可以進(jìn)行廢糖水回流循環(huán)利用研究。
2.3 廢糖水回流對發(fā)酵的影響
對廢糖水單次回流發(fā)酵生產(chǎn)檸檬酸的工藝進(jìn)行中試可行性研究,分別采用工藝水和廢糖水發(fā)酵,結(jié)果如圖3。由圖3可知,采用廢糖水回流發(fā)酵,前期菌體生長停滯、產(chǎn)酸緩慢,發(fā)酵延滯期和周期顯著增長,說明廢糖水對黑曲霉的生長有一定的抑制作用。
2.4 廢糖水回流對提取工段的影響
中試發(fā)酵工段采用廢糖水回流發(fā)酵液,并進(jìn)行后續(xù)的固液分離、中和、檸檬酸鹽過濾等提取實(shí)驗(yàn),結(jié)果如表3所示??梢钥闯?,廢糖水回流發(fā)酵液的過濾速度、復(fù)濾速度、中和鈣鹽水分、中和料液壓濾速度和廢糖水鈣離子,與對照實(shí)驗(yàn)水平比較接近,波動幅度較小,說明廢糖水回流工藝對提取工段沒有顯著影響。通過液化、發(fā)酵和提取工段的實(shí)驗(yàn)比較發(fā)現(xiàn),廢糖水回流工藝對液化和提取工段沒有顯著影響,由于廢糖水對菌種的抑制作用,使發(fā)酵延滯期和周期延長,轉(zhuǎn)化率偏低。
3、結(jié)論
廢糖水循環(huán)利用過程中,液化效果比較穩(wěn)定;發(fā)酵產(chǎn)酸、殘?zhí)?、周期和發(fā)酵轉(zhuǎn)化率等指標(biāo)波動較小,維持在較高的水平;中和提取相對穩(wěn)定。生產(chǎn)規(guī)模工業(yè)化試驗(yàn),表明廢糖水回收利用可行。(來源:江蘇國信協(xié)聯(lián)能源有限公司)
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