優(yōu)化工藝提升印染廢水治理成效
絨類(lèi)織物的主要原料為滌綸、腈綸,加工品種有散纖維、紗線(xiàn)、針織坯布,染整加工方式有纖維浸染、紗線(xiàn)噴染、坯布軋染、高溫高壓液流染色和織物印花,產(chǎn)生了大量的染色廢水。隨著環(huán)保排放要求的提升,絨類(lèi)織物的染整加工相關(guān)企業(yè)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行了升級(jí)換代,對(duì)生產(chǎn)工藝進(jìn)行了系統(tǒng)優(yōu)化,雖然廢水總量顯著減少,但排污濃度卻明顯增高,使得廢水處理的難度變得更大,直接影響企業(yè)的生存和發(fā)展。
某絨類(lèi)織物的染整加工相關(guān)企業(yè)在前道廢水中每天存在6000t的印花廢水,印花廢水中多為芳烴和雜環(huán)化合物,其中帶有有色基團(tuán)以及極性基團(tuán),還混合酚類(lèi)、苯胺、堿等。濃度高、色度大、水溫高,水質(zhì)波動(dòng)大,污染物含量高,生化降解性差,屬于高濃度難降解有機(jī)廢水。未經(jīng)處理的印花廢水直接進(jìn)入生化處理系統(tǒng),將會(huì)提高混合后的COD值,會(huì)影響甚至破壞生化系統(tǒng)。因此,該企業(yè)采用BOC高級(jí)厭氧、深水氧化溝、混凝沉淀技術(shù),新建了一套日處理量6000t的印染廢水處理系統(tǒng),探討了新處理工然后混合液經(jīng)過(guò)壓濾機(jī)進(jìn)行機(jī)械過(guò)濾后去除大部分析出物。通過(guò)酸析處理,印花廢水COD值去除率一般在50%~60%左右。該方法工藝成熟,去除效果較好,可用于印花廢水的一級(jí)處理,是目前較為常用印花廢水處理方法。微電解反應(yīng)是使廢水浸于電解質(zhì)溶液中,形成無(wú)數(shù)個(gè)微小Fe—C原電池,陽(yáng)極生成Fe2+,陰極產(chǎn)生OH-及新生態(tài)[H]而具有較高化學(xué)活性,與染料發(fā)生氧化還原、電化學(xué)附集、物理吸附、混凝沉淀、類(lèi)Fenton體系等作用,不僅能有效降低色度,去除部分COD,而且能提高BOD/COD值,大大改善廢水的可生化性。
染整廢水處理工藝流程
對(duì)于染整廢水的處理,常用工藝線(xiàn)路有“先物化后生化”和“先生化后物化”兩種。廢水中既有的大量懸浮物,有利于生化處理時(shí)活性污泥濃度的提升,使細(xì)菌載體得到有效保證,且有利于微生物的生長(zhǎng)、繁殖,保證了活性污泥的活性,先“生化”后“物化”的處理工藝可提高有機(jī)物的生化去除率,無(wú)需額外投入細(xì)菌生長(zhǎng)所需的營(yíng)養(yǎng)物質(zhì),降低了運(yùn)行成本。通過(guò)后置物化單元的設(shè)計(jì)可降低物化環(huán)節(jié)的投藥量,在降低運(yùn)行成本的同時(shí)減少物化污泥的產(chǎn)生。生化處理單元采用低負(fù)荷高效厭氧技術(shù),利用污泥回流和厭氧工藝對(duì)污泥的內(nèi)消化作用,可降低污水處理系統(tǒng)的生化污泥產(chǎn)生量。因此,該企業(yè)選用先“生化”后“物化”的處理工藝路線(xiàn),并以“生化”為主、“物化”為輔,作為處理工藝的總原則。
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