危廢企業(yè)廢水處理工藝調(diào)試及運行-分散式污水處理設(shè)備
危廢處置廢水一般有毒有害成分較為復(fù)雜、污染程度較為嚴重、營養(yǎng)比例失調(diào)、可生化性差,而且受物料來源和種類影響,該類廢水還具有水質(zhì)、水量波動性大的特點,因而處理難度比較大。現(xiàn)以某危廢企業(yè)廢水站廢水處理工程為例,對處理工藝、設(shè)計參數(shù)以及調(diào)試運行情況等方面進行探討,可供同類工程參考。
一、廢水處理站概況
某危廢企業(yè)廢水處理站位于廣東惠州某工業(yè)園區(qū),主要處理該企業(yè)車間危廢加工利用過程中產(chǎn)生的廢水以及生活污水。廢水站設(shè)一套廢水處理系統(tǒng),設(shè)計處理規(guī)模為360m3/d,處理工藝為“Fenton+水解酸化+接觸氧化+MBR”。
危廢處置廢水污染物成分復(fù)雜,常含有大量鉻、鎳、銅、鋅等重金屬離子及鹽類,對后續(xù)生化處理系統(tǒng)有毒害作用。因此,各危廢生產(chǎn)車間均對所產(chǎn)生廢水進行物化預(yù)處理,將所含重金屬離子去除后再排入廢水站,而部分高鹽份廢水則經(jīng)蒸發(fā)結(jié)晶去除鹽份后,其微污染的蒸發(fā)冷凝水再排入廢水站生化處理。
廢水站處理廢水包括各危廢生產(chǎn)車間經(jīng)物化預(yù)處理廢水、三效蒸發(fā)器與MVR蒸發(fā)器冷凝水、生活污水、洗車廢水、車間地面沖洗水、廢氣噴淋廢水、初期雨水以及化驗室廢水。不同危廢車間產(chǎn)生廢水水質(zhì)不同,根據(jù)廢水站處理工藝設(shè)置,將廢水收集為兩類,一類為COD濃度不太高,可直接進行生化處理的;另一類為COD較高,難以直接生化處理的,該類廢水需收集到高濃廢水調(diào)節(jié)池經(jīng)Fenton處理后再入綜合調(diào)節(jié)池與其它廢水混合進生化處理。其中需Fenton處理的高濃廢水包括:有機廢水、線路板污泥壓濾水及含油廢水等混合廢水。由于部分廢水含鹽份較高,經(jīng)混合后,綜合調(diào)節(jié)池廢水電導(dǎo)率高達到20000us/cm,鹽份含量約1.2%,屬于高鹽廢水。綜合調(diào)節(jié)池廢水水量一般蒸發(fā)冷凝水120t/d,高濃廢水經(jīng)Fenton處理后水量100t/d,其它廢水約100t/d。
實際綜合調(diào)節(jié)池廢水水質(zhì)與出水排放標(biāo)準(zhǔn)見表1。
二、廢水處理工藝
2.1 工藝流程
廢水站具體工藝流程如圖1所示:從車間預(yù)處理后的有機廢水、線路板污泥壓濾水及含油廢水等高濃廢水進入高濃廢水調(diào)節(jié)池,該類廢水經(jīng)Fenton處理后,產(chǎn)生鐵泥排入儲泥池,上清液進入綜合調(diào)節(jié)池與其它廢水混合。綜合調(diào)節(jié)池的污水經(jīng)曝氣攪拌混勻后,進入水解酸化池。水解酸化細菌將污水中一些難降解大分子有機物轉(zhuǎn)化為易降解小分子有機物,將一些不溶性有機物轉(zhuǎn)化為溶解性有機物,進一步改善廢水的可生化性,以利于后續(xù)的好氧處理。水解酸化池出水流入接觸氧化池,生物接觸氧化兼有活性污泥法和生物膜法的優(yōu)點,在鼓風(fēng)微孔曝氣狀態(tài)下,污水與填料上生物膜及活性污泥充分接觸,進行好氧碳化及硝化反應(yīng),有機物由好氧菌降解,聚磷菌吸收環(huán)境中的溶解性磷酸鹽。接觸氧化池出水在MBR膜池進一步發(fā)生硝化反應(yīng),MBR內(nèi)高濃度活性污泥可以加快氨氮和有機物的降解速率,而且利于增殖世代時間長、絮凝性差的硝化菌,減少了硝化細菌的流失,加快硝化速率。混合液經(jīng)MBR膜組過濾,泥水分離后,污泥大部分回流至前端接觸氧化池,少量回流至水解酸化池,剩余污泥則排放儲泥池,經(jīng)板框機脫水后泥餅外運處置。MBR產(chǎn)水則經(jīng)清水池達標(biāo)排放至廠外水體。
2.2 主要工藝設(shè)計參數(shù)
整個廢水處理站主要由綜合調(diào)節(jié)池、高濃廢水調(diào)節(jié)池、Fenton反應(yīng)池、斜管沉淀池、水解酸化池、接觸氧化池、MBR膜池及儲泥池等組成。
2.2.1 綜合調(diào)節(jié)池
全地下式鋼混結(jié)構(gòu),平面尺寸為14.1×12.0m,池深4.5m,有效水深4.0m。設(shè)計停留時間HRT=45h,配置污水提升泵1臺,功率P=1.5kW,流量Q=18m3/h,揚程H=8m,池底布設(shè)穿孔曝氣管用于調(diào)節(jié)池的均質(zhì)。
2.2.2 高濃廢水調(diào)節(jié)池
半地上式鋼混結(jié)構(gòu),平面尺寸為7.0×3.6m,池深3.5m,有效水深3.0m。設(shè)計水力停留時間HRT=15h,配置污水提升泵1臺,功率P=0.75kW,流量Q=6m3/h,揚程H=5m,池底設(shè)穿孔曝氣管用于調(diào)節(jié)池的均質(zhì)。
2.2.3 Fenton反應(yīng)池
半地上式鋼混結(jié)構(gòu),共5個反應(yīng)池,分別為pH調(diào)節(jié)池、一級Fenton反應(yīng)池、二級Fenton反應(yīng)池,后pH調(diào)節(jié)池以及PAM絮凝反應(yīng)池。平面尺寸均為1.2×1.2m,池深3.5m,有效水深2.8m。設(shè)計處理量為5m3/h,設(shè)計停留時間HRT=0.8h。各池均設(shè)置攪拌器1臺,轉(zhuǎn)速30rpm,功率0.55kW。
2.2.4 斜管沉淀池
半地上式鋼混結(jié)構(gòu),平面尺寸6.0m×2.0m,池深3.5m,分為2格泥斗排泥,斜管采用80PVC材質(zhì)蜂窩填料,填料面積為8m2,表面負荷為0.63m3/m2?h,有效HRT=3.0h。
2.2.5 吹脫池
半地上式鋼混結(jié)構(gòu),平面尺寸2.0m×1.0m,池深3.5m,有效停留時間1h,池底布設(shè)穿孔曝氣管,用于曝氣吹脫去除水中殘留的H2O2,出水流入綜合調(diào)節(jié)池。
2.2.6 水解酸化池
半地上式鋼混結(jié)構(gòu),7.0m×5.0m,池深4.5m,有效容積V=144m3,設(shè)計水力停留時間HRT=9.6h,設(shè)置150×100mm、H=2.5m組合生物填料87.5m3,池底設(shè)潛水?dāng)嚢杵?臺,功率1.5kW,葉輪直徑260mm,轉(zhuǎn)速980rpm。設(shè)計污泥濃度1000mg/L。
2.2.7 接觸氧化池
半地上式鋼混結(jié)構(gòu),分為兩級兩格,平面尺寸8.0m×7.0m,池深4.5m,有效容積V=224m3,設(shè)計水力停留時間HRT=15h,設(shè)置φ150×100mm、H=2.5m組合生物填料140m3。池底布設(shè)盤式微孔曝氣器135套,配套曝氣羅茨風(fēng)機2臺(1用1備),功率P=7.5kW,風(fēng)量Q=7.68m3/min,風(fēng)壓P=49KPa。設(shè)計污泥濃度3000mg/L。
2.2.8 MBR池
半地上式鋼混結(jié)構(gòu),平面尺寸3.4m×3.4m,池深4.5m,設(shè)計水力停留時間HRT=3h,池內(nèi)設(shè)置1套MBR膜組件PVDF,MBR膜片共56片,實際膜面積1120m2,設(shè)計膜通量Q=15L/m2.h,膜組運行方式產(chǎn)9min停1min,設(shè)計產(chǎn)水流量Q=15m3/h;膜產(chǎn)水泵功率P=1.1kW,Q=20m3/h,揚程H=10m;膜反洗泵功率P=2.2kW,Q=20m3/h,揚程H=10m;膜吹掃風(fēng)機功率P=7.5kW,風(fēng)量Q=2.0m3/min,風(fēng)壓P=49kPa。設(shè)計污泥濃度5000~8000mg/L。
2.2.9 儲泥池
半地上式鋼混結(jié)構(gòu),平面尺寸3.4m×3.4m,池深4.0m,池底設(shè)置泥斗,有效容積30m3。
2.2.10 清水池
全地下式鋼混結(jié)構(gòu),清水池平面尺寸3.0m×2.0m,池深3.0m,有效池容16.2m3,清水池主要用于MBR膜反洗。
三、主要工藝調(diào)試
3.1 Fenton反應(yīng)系統(tǒng)調(diào)試
Fenton反應(yīng)是通過投加H2SO4調(diào)節(jié)污水pH后加入FeSO4,并投加H2O2,在常溫常壓下生成足量的羥基自由基,將大分子有機物、苯環(huán)、雜環(huán)類物質(zhì)結(jié)構(gòu)破壞,提高廢水的可生化性;同時通過絮凝沉淀分離,進一步去除水中殘留的重金屬離子。
廢水站收集的全部高濃廢水量約100m3/d,略低于Fenton反應(yīng)池設(shè)計處理規(guī)模120m3/d。其水質(zhì)濃度為:pH6~8,COD800~1200mg/L,BOD80~120mg/L,NH3-N60~100mg/L,電導(dǎo)率20000~25000us/cm。調(diào)試工作從Fenton反應(yīng)小試模擬生產(chǎn)運行情況開始,通過小試確定了反應(yīng)參數(shù)后再放大到生產(chǎn)調(diào)試。通過小試對最佳運行工況探究,確定Fenton反應(yīng)最佳的H2O2投加量、FeSO4投加量、pH和反應(yīng)時間等。經(jīng)多次小試與生產(chǎn)試驗,最終確定該類廢水Fenton反應(yīng)pH為3.2~3.6,反應(yīng)時間40~50min,F(xiàn)eSO4與H2O2投加量摩爾比為1.3∶1,H2O2投加量與COD去除質(zhì)量比為1.5∶1時,去除該類高濃廢水COD的效果最佳,成本較省且滿足后續(xù)生化要求。Fenton反應(yīng)后投加液堿至pH8.5左右時,斜管沉淀池絮凝沉淀效果最好且能滿足后續(xù)生化對pH的要求。因此,調(diào)試按5m3/h處理水量運行時,根據(jù)試驗確定的反應(yīng)條件,控制計量泵投加20%FeSO4溶液流量為118L/h,30%H2O2投加量流量為17.5L/h,F(xiàn)enton反應(yīng)平均進出水水質(zhì)如表2所示,COD去除率達到63%,B/C比從9%提高到24%以上,基本達到預(yù)期效果,滿足后續(xù)生化處理要求。
3.2 生化系統(tǒng)調(diào)試
在生化系統(tǒng)調(diào)試前,整個污水站池體及各設(shè)備設(shè)施達到正常運行條件,全線聯(lián)動試車正常。根據(jù)調(diào)試安排,為加快生化調(diào)試進程,確定了從附近市政生活污水廠取新鮮活性污泥直接投入系統(tǒng)進行培養(yǎng)的思路。因高鹽廢水對微生物的活性有抑制作用,但微生物通過適度馴化可以抵制鹽的毒性影響??紤]到市政污泥不能馬上適應(yīng)該類高鹽廢水,先確保調(diào)試初期生化系統(tǒng)內(nèi)為含鹽較低類廢水,電導(dǎo)率控制在5000us/cm左右。待活性污泥適應(yīng)環(huán)境后再逐漸提高進水含鹽量進行馴化。
2018年4月21日,正式開始生化培菌操作。取市政污水廠二沉池底含水率98%的污泥40t,其中10t均勻投入水解酸化池,30t均勻投入兩級接觸氧化池內(nèi)。根據(jù)廢水中碳氮磷比例失調(diào)的實際情況,首先在水解酸化池與接觸氧化池內(nèi)分別投加葡萄糖作為補充碳源,投加磷酸二氫鈉作為補充磷源,滿足水解酸化池內(nèi)廢水C∶N∶P達到200∶5∶1,接觸氧化池內(nèi)廢水C∶N∶P達到100∶5∶1。池內(nèi)攪拌器、鼓風(fēng)曝氣以及污泥回流泵等設(shè)備全開,系統(tǒng)開始內(nèi)循環(huán)運行,對活性污泥進行馴化和加快生物填料掛膜。連續(xù)悶曝24h后,開始以2m3/h流量連續(xù)進出水,同時對進水補充適量的碳源及磷源,保持C∶N∶P=100∶5∶1。連續(xù)運行2d后,組合填料顏色由白色轉(zhuǎn)為泥黃色,填料上開始出現(xiàn)膠狀薄生物膜,隨后增加進水流量到4m3/h,連續(xù)運行2d,并逐漸增加進水量到8m3/h、12m3/h。隨著培菌的進行,組合填料掛膜生物量逐漸增加,混合液中污泥濃度也逐步增長。而MBR膜組運行調(diào)試則保證2m3/min曝氣風(fēng)量,同時確保膜池污泥回流比達200%~300%,加大膜池內(nèi)污泥流動,減小膜池積泥對膜絲的影響。
污泥馴化掛膜階段的工藝控制要點,確??刂莆勰嗷亓髁?,因MBR膜組件正常運行必須保證污泥回流比200%~300%,為減少回流硝化液對水解酸化環(huán)境的影響,提高接觸氧化池回流比,間歇對水解酸化池回流,確保水解酸化池DO低于0.3mg/L。鼓風(fēng)機運行控制確保一級接觸氧化池末端DO為2.0mg/L左右,二級接觸氧化池末端DO為3.0~4.0mg/L。污泥全部在系統(tǒng)內(nèi)循環(huán),不外排泥。
到5月15日,生化系統(tǒng)按進水量12m3/h連續(xù)運行,運行情況基本穩(wěn)定。出水各項指標(biāo)檢測結(jié)果顯示除NH3-N外,COD、BOD5、總磷與SS均已實現(xiàn)穩(wěn)定達標(biāo),NH3-N從120mg/L下降至10mg/L以下,生物填料掛膜情況良好,接觸氧化池內(nèi)污泥濃度達到1500mg/L,基本確定掛膜完成。開始對進水增加高鹽廢水,逐漸將電導(dǎo)率提高到8000us/cm、12000us/cm、15000us/cm、18000us/cm,最后達到20000us/cm。按微生物的適應(yīng)能力,根據(jù)出水水質(zhì)判斷,連續(xù)運行5~7d提高一次進水電導(dǎo)率,有步驟地完成微生物對高鹽水的馴化。
掛膜馴化期間,通過鏡檢密切觀察曝氣池中微生物相的變化;同時進行進、出水水質(zhì)及反映活性污泥性能指標(biāo)的測定。隨著培菌時間的推移,水解酸化池與接觸氧化池生物填料上逐漸出現(xiàn)呈密實灰褐色的生物膜,鏡檢微生物種類也逐漸豐富,同時接觸氧化池內(nèi)混合液SV30也逐漸地升高,出水水質(zhì)效果明顯越來越好。
四、運行效果
廢水站的調(diào)試工作于2018年4月21日開始,截止到2018年6月30日,整個系統(tǒng)按設(shè)計處理量80%進水量12m3/h連續(xù)運行,水解酸化池與接觸氧化池掛膜情況良好,接觸氧化池中的污泥SV30達到20%,污泥濃度達到2500mg/L。從6月26日—30日平均化驗檢測水質(zhì)結(jié)果看(如表3所示,其中進水指綜合調(diào)節(jié)池混合廢水),出水各項指標(biāo)均穩(wěn)定達到排放標(biāo)準(zhǔn)。
五、結(jié)語
(1)污泥培養(yǎng)與生物掛膜采用性狀良好的新鮮活性污泥作為接種菌種,能大大縮短培菌過程,加速掛膜馴化過程。
(2)危廢企業(yè)廢水往往碳氮磷比例失調(diào),培菌階段應(yīng)投加碳源與磷源,以加快微生物的培養(yǎng)。正常運行階段,只需維持污泥正常活性,同時考慮處理高氨氮廢水需維持較長泥齡,可以適當(dāng)減少碳源與磷源的投加比例。
(3)污泥回流比的控制影響到處理效果的好壞。為確保水解酸化池的厭缺氧環(huán)境,MBR膜池的硝化液可控制為間歇回流,維持水解酸化池內(nèi)正常的微生物量即可。
(4)對于含高鹽廢水的污泥馴化,應(yīng)逐漸提高廢水中鹽含量來提高微生物的適應(yīng)性。正常運行時,廢水含鹽量的較大波動均會抑制微生物活性,導(dǎo)致出水水質(zhì)不穩(wěn)定。
(5)理論上1mg的NH3-N消耗7.14mg的堿度(以CaCO3計)。針對此類高氨氮污水處理,為維持接觸氧化池硝化細菌的活性,促進硝化反應(yīng)的充分進行,應(yīng)及時均勻投加純堿,保證水中硝化反應(yīng)所需的堿度,可控制接觸氧化池末端pH在6.6以上。
(6)由于危廢企業(yè)廢水成分復(fù)雜,含鹽量較高,氯離子濃度都在2000mg/L以上,易影響COD測定結(jié)果,應(yīng)采取氯氣校正法對該類高氯廢水進行COD檢測,確保水質(zhì)數(shù)據(jù)真實準(zhǔn)確來指導(dǎo)生產(chǎn)運行。
經(jīng)過2個多月的調(diào)試運行,廢水站各處理單元連續(xù)正常運轉(zhuǎn),工藝參數(shù)穩(wěn)定,出水各指標(biāo)達標(biāo)。實踐表明:“Fenton+水解酸化接觸氧化+MBR”工藝處理該危廢企業(yè)廢水,處理效果良好,出水穩(wěn)定達標(biāo)排放。
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