醫(yī)藥中間體廢水兩級(jí)UASB+O/A/O組合處理工藝
湖南某生物醫(yī)藥有限公司醫(yī)藥中間體生產(chǎn)產(chǎn)生大量廢水,該廢水污染物成分復(fù)雜,污染負(fù)荷較高。廢水中含有大量的甲醇、乙醇、DMF、乙酸乙酯、CH3Cl和溴化鈉。其中DMF(N,N-二甲基甲酰胺)是一種具有一定生物毒性的有機(jī)溶劑。DMF是用于合成殺蟲脒和磺胺嘧啶等藥物的重要中間體。該類廢水常采用高級(jí)氧化法處理,但其運(yùn)行成本高昂,操作復(fù)雜,運(yùn)行不穩(wěn)定。因此,通過(guò)對(duì)該廢水進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室預(yù)實(shí)驗(yàn),結(jié)合不同水質(zhì)廢水的實(shí)際情況,采用對(duì)不同水質(zhì)的廢水采用分流分段處理,采用生物法處理該廢水,得到了很好的處理效果。
1、工程概況
廢水日排放量約為300t/d。該醫(yī)藥中間體廢水來(lái)源包括四個(gè)部分,分別為高鹽廢水為10m3/d,高濃度廢水150m3/d,低濃度清洗廢水100m3/d,生活污水40m3/d。該廢水處理要求執(zhí)行《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)二級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn),再接入該工業(yè)園區(qū)污水收集管網(wǎng),最終由工業(yè)園區(qū)污水處理廠處理達(dá)GB8978-1996一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)后排放。
2、廢水水質(zhì)
制藥廢水水質(zhì)指標(biāo)與要求出水水質(zhì)指標(biāo)見(jiàn)表1。
3、廢水處理工藝流程
廢水處理工藝流程圖見(jiàn)圖1。
該醫(yī)藥中間體廢水可生化性(CODCr/BOD5)<0.33,且醫(yī)藥中間體生產(chǎn)廢水鹽濃度高,直接進(jìn)行高級(jí)氧化費(fèi)用高昂,不能直接進(jìn)行好氧生化處理??赏ㄟ^(guò)厭氧反應(yīng)中兼性微生物和厭氧微生物降解與穩(wěn)定有機(jī)物的作用,可以極大的減輕了后續(xù)處理單元的負(fù)荷,為后續(xù)的好氧生化反應(yīng)提供良好的條件??紤]到高濃度廢水與低濃度清洗廢水水質(zhì)差異大,特將兩股廢水分開(kāi)進(jìn)行厭氧處理。本醫(yī)藥中間體廢水中高鹽廢水經(jīng)過(guò)調(diào)節(jié)池調(diào)節(jié)水質(zhì)后,再經(jīng)蒸發(fā)器再與高濃度廢水混合進(jìn)入一級(jí)UASB反應(yīng)器;一級(jí)厭氧生化去除掉高濃度廢水中大部分的COD后,與低濃度清洗廢水一起匯入中間調(diào)節(jié)池,再進(jìn)入二級(jí)厭氧UASB反應(yīng)器,再進(jìn)入后續(xù)污水處理工序。一級(jí)UASB反應(yīng)器HRT為3d,二級(jí)UASB反應(yīng)器HRT為2.5d,UASB反應(yīng)器進(jìn)水pH要求嚴(yán)格控制在7.0±0.2范圍內(nèi),要求水溫控制在25~35℃范圍內(nèi)。
經(jīng)過(guò)厭氧生化處理后,出水的有機(jī)物依然很高,需作進(jìn)一步的處理。由于污水中的有機(jī)物濃度較高,并且污水排放是間歇性的。故可采用好氧反應(yīng)器來(lái)進(jìn)行處理。好氧反應(yīng)器即在通過(guò)曝氣,來(lái)培養(yǎng)好氧菌和兼性菌,通過(guò)這些菌的代謝作用,將厭氧反應(yīng)器出水中的部分有機(jī)物降解。由于該醫(yī)藥中間體廢水中有一定濃度的DMF,DMF在厭氧微生物作用下被分解,DMF中的有機(jī)N轉(zhuǎn)化成NH4+,因此厭氧出水氨氮濃度會(huì)增加,在曝氣條件下,一部分NH4+轉(zhuǎn)化成NH3被吹脫,絕大部分被氧化成硝態(tài)氮。好氧活性污泥對(duì)于硝態(tài)氮的利用是有限的,因此后續(xù)需要脫氮工藝。
在缺氧池中馴化培養(yǎng)缺氧好氧兼性菌,其能充分利用好氧池出水所中的硝態(tài)氮和亞硝態(tài)氮進(jìn)行反硝化脫氮反應(yīng),將廢水中的氨氮、硝態(tài)氮轉(zhuǎn)化為氮?dú)鈴亩コ?。廢水經(jīng)過(guò)缺氧工序處理后,氨氮才能達(dá)標(biāo)。如若未能達(dá)標(biāo),則要在一級(jí)好氧池-缺氧池-二級(jí)好氧池之間內(nèi)循環(huán),回流比為150%~300%,直至達(dá)標(biāo)。
廢水經(jīng)過(guò)缺氧池脫氮處理后,C/N比升高,廢水的可生化性加強(qiáng),二級(jí)好氧工藝可以對(duì)廢水進(jìn)行深度處理。二級(jí)好氧池可以進(jìn)一步去除廢水中的COD、氨氮和TP,穩(wěn)定出水水質(zhì)。
好氧反應(yīng)器出水夾雜一定濃度的SS,而該SS的主要成分為好氧污泥,而且在好氧條件下,活性污泥表面吸附了大量的磷,若不及時(shí)混凝,那么在缺氧條件下,污泥表面吸附的磷則會(huì)釋放出來(lái),惡化水質(zhì)。因此,在二級(jí)好氧池后端采用絮凝工藝。投加調(diào)配好的氫氧化鈣調(diào)節(jié)出水的pH值,再添加絮凝劑PAC與PAM,通過(guò)吸附架橋作用將細(xì)小分散的膠體粒子凝聚成較大顆粒,去除掉絕大部分SS和TP,同時(shí)有效降低廢水的色度?;炷某鏊恋砗?,上清液排至清水池,再排放;沉淀的污泥排放至污泥濃縮池。
高級(jí)氧化池產(chǎn)生的沉淀、好氧反應(yīng)器產(chǎn)生的剩余污泥、混凝產(chǎn)生的沉淀先統(tǒng)一排放至污泥濃縮池,經(jīng)重力濃縮后進(jìn)行后續(xù)脫水處理,濃縮池的上清液及脫水后的水再進(jìn)入調(diào)沉池進(jìn)入污水處理系統(tǒng)。
4、主要構(gòu)筑物與設(shè)計(jì)參數(shù)
廢水處理站的主要構(gòu)筑物與設(shè)計(jì)參數(shù)見(jiàn)表2。
5、廢水處理工程調(diào)試及運(yùn)行效果
5.1 UASB反應(yīng)器調(diào)試
脫鹽后的廢水與高濃度廢水混合后,開(kāi)啟攪拌機(jī),用片堿調(diào)節(jié)pH到7.0±0.2后,若15min內(nèi)pH無(wú)明顯變化,則可進(jìn)水至一級(jí)UASB反應(yīng)器。一級(jí)UASB反應(yīng)器接種城市污水處理廠厭氧污泥80t,UASB反應(yīng)器接種厭氧污泥后,不可直接滿負(fù)荷運(yùn)行,需先用生活污水一次性注滿UASB反應(yīng)器,然后每日進(jìn)一定量的高濃調(diào)節(jié)池廢水,第一天進(jìn)水量為UASB反應(yīng)器有效容積的1/20,往后每天的進(jìn)水量提升1/20,直到第20d開(kāi)始滿負(fù)荷運(yùn)行。調(diào)試期間要嚴(yán)格監(jiān)控UASB內(nèi)pH值和水溫的變化,pH值變化超過(guò)0.5,即要停止進(jìn)水,開(kāi)啟內(nèi)循環(huán),讓厭氧微生物將有機(jī)酸消耗完后,再進(jìn)水運(yùn)行;水溫若低于25℃,則需要往UASB反應(yīng)器中加熱管道通蒸汽,通過(guò)管道熱交換給廢水升溫,32℃左右是最佳溫度,考慮到能耗以及運(yùn)行成本的問(wèn)題,水溫控制在不低于25℃即可。中間調(diào)節(jié)池pH值調(diào)節(jié)方法以及二級(jí)UASB反應(yīng)器進(jìn)水方式同上,二級(jí)UASB反應(yīng)器接種城市污水處理廠厭氧污泥200t。
5.2 一級(jí)好氧池+缺氧池+二級(jí)好氧池(O/A/O系統(tǒng))調(diào)試
好氧池與缺氧池活性污泥菌來(lái)自當(dāng)?shù)氐某鞘形鬯幚韽S,一級(jí)二級(jí)好氧池均接種活性污泥80t,缺氧池接種活性污泥50t。接種活性污泥后,可用生活污水將反應(yīng)池注滿,然后正常啟動(dòng)。調(diào)試初期,由于每日生活污水最多只有40t,因此不往外排水。調(diào)試期間,每日生活污水全部進(jìn)入O/A/O系統(tǒng)處理,每日增加的進(jìn)水量可由二級(jí)UASB反應(yīng)器出水量決定。由于二級(jí)UASB出水COD與氨氮濃度較高,為保證對(duì)缺氧段脫氮的效果,一級(jí)二級(jí)好氧池采用間歇性曝氣方式,即曝氣2h后,停止曝氣1h,并同時(shí)開(kāi)啟回流泵,回流比控制在150%~300%范圍內(nèi),保證COD去除的同時(shí)很好的去除廢水中的氨氮。要求好氧池溶解氧濃度控制在1.2~2.2mg/L之間,缺氧段溶解氧≤0.2mg/L。一天為一個(gè)運(yùn)行周期,一周期運(yùn)行時(shí)間為21h?;亓鞒恋沓匚勰嗷亓鞅迷谶\(yùn)行周期內(nèi)要持續(xù)開(kāi)啟,確保O/A/O池中SV30保持在30%~35%左右,若SV30>35%,則停止污泥回流,并開(kāi)啟排泥。
5.3 運(yùn)行效果
通過(guò)2個(gè)月的調(diào)試運(yùn)行,一、二級(jí)UASB反應(yīng)器出水穩(wěn)定,二級(jí)好氧池出水穩(wěn)定,正常運(yùn)行后水質(zhì)監(jiān)測(cè)結(jié)果見(jiàn)表3。
由表3可知,經(jīng)絮凝沉淀后,出水CODCr、BOD5、TP、NH4+-N、SS均達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)二級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)。
6、結(jié)論
針對(duì)該醫(yī)藥中間體生產(chǎn)工藝所產(chǎn)生的不同水水質(zhì)的廢水進(jìn)行分流分段處理,有效的穩(wěn)定了各工藝段的運(yùn)行情況,極大的降低了廢水負(fù)荷。采用好氧-缺氧-好氧(O/A/O)工藝,有效的解決了有機(jī)氮生化過(guò)后,廢水中氨氮升高的問(wèn)題。
該工藝的運(yùn)行費(fèi)用主要產(chǎn)生于高濃調(diào)節(jié)池pH值調(diào)節(jié),以及末端絮凝藥劑的投加。實(shí)際運(yùn)行成本為4.35元/噸,詳細(xì)成本如下:電費(fèi)2.35元/噸,NaOH(片堿)0.6元/噸,PAC0.3元/噸,PAM0.5元/噸,人員費(fèi)0.6元/噸。該工藝適用于該類醫(yī)藥中間體廢水的治理,運(yùn)行穩(wěn)定,操作簡(jiǎn)單,維護(hù)方便,運(yùn)行成本低于大部分醫(yī)藥中間體廢水處理成本,具有一定的推廣價(jià)值。(來(lái)源:婁底市環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究所)
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