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堿減量印染廢水處理酸析法

2023-02-10 10:06:13 7

1、引言

印染行業(yè)是我國傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)紡織工業(yè)中的一個重要分支。印染過程中使用的原料主要是各種纖維,它分為天然纖維和化學纖維兩大類。其中天然纖維包括:棉、麻等植物性纖維和毛、絲等動物性纖維;化學纖維包括:人造纖維(粘膠纖維、銅氨纖維等)和合成纖維(錦綸、滌綸、腈綸、維綸、丙綸等)兩大類。在合成纖維染色過程中,會用到堿減量工藝,產(chǎn)生堿減量廢水,此種廢水生化性極差,較難生化處理,必須先進行預處理后方可進行生化處理[1]。本文主要針對采用酸析法處理此種廢水時的效果進行分析,以供參考。

2、堿減量工藝

堿減量工藝是處理合成纖維(主要是滌綸纖維和滌錦纖維)織物的一種重要方法,是將滌綸纖維織物或滌錦纖維織物在一定溫度條件下(一般100℃左右),用一定濃度的燒堿(濃度一般為20~30g/L)進行減量處理,減量率一般為8%~20%。通過堿減量工藝使滌綸或滌錦纖維紗線表面產(chǎn)生水解并剝落,形成不規(guī)則凹坑和龜裂,消除織物的極光,織物的光澤柔和更近似于天然絲,手感柔軟、滑爽、富有彈性,同時增加了纖維的孔隙率,透氣性也大幅提高。堿減量工藝按運行方式可以分為間歇式和連續(xù)式,本項目堿減量工藝采用的是間歇式運行,主要染色設備為溢流染色機。

3、堿減量廢水

堿減量工藝過程中產(chǎn)生的廢水,其主要污染物為滌綸織物(主要成份為聚對苯二甲酸乙酯)的水解產(chǎn)物對苯二甲酸(PTA)、乙二醇等,其中對苯二甲酸含量高達75%。該廢水PH值高,一般會在10~13之間,COD濃度高,可生化性差,根據(jù)減量率的不同,水中COD濃度隨著減量率的提升也不斷增加,可從6000mg/L高至10000mg/L(即10g/L),有時甚至更高達到10000mg/L以上,處理難度也隨著濃度的增加不斷加大。

4、酸析法處理堿減量廢水

鑒于堿減量廢水的特點,應先進行預處理后,再與其他印染工藝段排水混合進一步處理。因廢水中對苯二甲酸含量可高達75%,為廢水中主要污染物,因此應將其盡可能地從水中去除。目前采用較多的預處理方法為酸析法。酸析法是利用對苯二甲酸在酸性條件下微溶的物理性質,將廢水的PH值調整至酸性,使水中對苯二甲酸不斷析出從而將其分離出來的方法。一般而言,對苯二甲酸隨PH值的不斷降低,析出量也不斷增加,當PH3.5時析出效果最佳。下圖為實驗室堿減量廢水酸析前后的對比圖。(圖1:堿減量廢水原水、圖2:酸析后堿減量廢水)

污水處理設備__全康環(huán)保QKEP

經(jīng)過實驗室試驗證明,調整PH值至酸性并充分混合攪拌后,再靜置沉淀,所得上清液COD濃度大幅度降低,當PH3.5時,COD的去除率顯著提高,一般在60%~75%;當PH3時,COD的去除率可超過80%

5、工程應用

某印染企業(yè)主要以純棉坯布染色和毛巾制品染色為主的,其中毛巾制品又以滌錦或滌綸材質的干發(fā)巾染色為主,占全廠毛巾制品加工產(chǎn)量的90%以上。在上述產(chǎn)品毛巾制品染色時,會大量采用堿減量工藝,該廠主要采取間歇式堿減量處理工藝,主要設備為溢流染色機,每天產(chǎn)生約300噸堿減量廢水。

根據(jù)本廠的實際情況,將堿減量廢水由染色機臺(溢流染色機)排水管收集,采用“酸析法+鐵屑內電解”工藝進行預處理,而后排入該廠綜合污水處理站與廠內其它印染工段排放的廢水混合后一并處理。本廠堿減量廢水處理工藝流程如下:

堿減量廢水→格柵→調節(jié)池→泵→酸析反應池→高效沉淀池→鐵屑內電解池→該廠綜合污水處理系統(tǒng)

本工程堿減量廢水處理工藝單元主要有:

①格柵。

主要作用:攔截污水中的大顆粒漂浮物及懸浮物,避免堵塞。

主要參數(shù):過柵流速:0.8m/s,柵條間隙:5mm。

②調節(jié)池。

主要作用:調節(jié)廢水的水質、水量,以保證后續(xù)處理單元連續(xù)穩(wěn)定運行。在調節(jié)池出口設置提升泵和加酸裝置,廢水輸送管道上設置管道混合器,在廢水提升過程中加入濃硫酸,調整廢水PH值,使PH值由10~13迅速降至3.53.5以下(即使PH值≤3.5)。

主要參數(shù):有效容積:300m3,停留時間:24.0h。

③酸析反應池。主要作用:通過設置在池內的機械攪拌,使?jié)饬蛩岷蛷U水充分混合均勻。主要參數(shù):有效容積:0.8m3,停留時間:4min,攪拌速度:200r/min。

④高效沉淀池。

主要作用:進行泥水分離的工藝單元。池內設有斜板填料,斜板將沉淀區(qū)的水流分隔成許多薄層,水流對懸浮物顆粒的沉淀不產(chǎn)生干擾,沉淀效率大大提高。沉降的懸浮物落入下層泥斗內,在此還設置了污泥回流泵,將一部分污泥回流至酸析反應池進口,回流污泥增加了高效沉淀池進水的污泥濃度,有助于提高沉降效率。剩余污泥排入污泥處理系統(tǒng)脫水處理。

主要參數(shù):表面負荷:15m3/m2。

⑤鐵屑內電解池:主要作用:利用電化學氧化還原原理,氧化分解水中有機物,改善和提高廢水的可生化性,使其更適于生物處理。池內投入適量鑄鐵屑,與廢水接觸后形成原電池,碳的電位高,為陰極;而鐵的電位低為陽極,形成原電池。在反應過程中陽極不斷生成具有較高化學還原活性的Fe2+。陰極產(chǎn)生氧化性較強的新生態(tài)[H]。上述產(chǎn)物與廢水中的有機物發(fā)生氧化還原反應,難以生物降解的大分子物質被開環(huán)斷鏈分解成小分子有機物,提高了廢水的生化性。

主要參數(shù):停留時間:2.0h經(jīng)上述處理工藝單元處理后,廢水COD濃度大幅降低,生化性得到了改善和提高。

現(xiàn)場對堿減量原水和高效沉淀池出水進行8天的連續(xù)采樣對比,實驗結果如下:

污水處理設備__全康環(huán)保QKEP

由以上數(shù)據(jù)可以看出,采用酸析法對堿減量廢水進行預處理可以得到很好的COD去除效率,去除率最高達到了76.5%,最低67.9%,基本符合實驗室測定的范圍,取得了良好的處理效果。

6、結論

酸析法應用于堿減量廢水的預處理工程中,能夠取得良好的處理效果,COD去除效率穩(wěn)定在60%以上。該處理工藝運行穩(wěn)定,反應快速,操作簡便,出水COD去除效果明顯。實際工程應用中因為酸析后廢水上清液PH值低于3.5,且還有其他有機物存在其中,因此一般在酸析后接鐵屑內電解工藝。鐵屑內電解工藝單元出水PH值一般可回升至6~7。水中產(chǎn)生的Fe2+可用作絮凝劑,有助于后續(xù)處理。酸析法析出的對苯二甲酸(PTA)粗品是生產(chǎn)聚酯的主要原料,脫水收集后可銷售,創(chuàng)造一定的經(jīng)濟價值??傊?,酸析法應用于堿減量廢水的預處理能夠達到預期的效果,處理效率高,適合此種廢水的治理。(來源:石家莊常豐環(huán)境工程有限公司)