鍋爐酸洗廢水一體化技術(shù)
鍋爐是電廠在生成電能過程中的重要單元,在電廠生產(chǎn)電能的過程中,鍋爐內(nèi)表面會(huì)不斷積累鹽分和結(jié)垢,進(jìn)而影響鍋爐傳熱性能,嚴(yán)重時(shí)將發(fā)生危險(xiǎn)事故,因此,必須定期對(duì)鍋爐進(jìn)行酸洗,以保證鍋爐的正常運(yùn)行。鍋爐酸洗主要是將鍋爐內(nèi)壁的雜質(zhì)進(jìn)行清洗,而目前清洗劑主要為有機(jī)酸,這就造成了鍋爐酸洗廢水通常顯酸性,COD(化學(xué)耗氧量)指標(biāo)高,離子含量高,懸浮物指標(biāo)高和色度高等特點(diǎn),從而使得鍋爐酸洗廢水較難處理,且處理成本較高。通常一個(gè)300MW的機(jī)組每次產(chǎn)生的鍋爐酸洗廢水約上千立方米,且為短時(shí)間內(nèi)集中生產(chǎn),這就給電廠造成了鍋爐酸洗廢水處理的壓力。
本文針對(duì)山東某電廠的鍋爐酸洗廢水進(jìn)行處理,設(shè)計(jì)了鍋爐酸洗廢水一體化處理工藝,該工藝針對(duì)鍋爐酸洗廢水的性質(zhì),由氧化、酸堿調(diào)節(jié)/絮凝、過濾組成,可以在滿足鍋爐酸洗廢水降低各項(xiàng)指標(biāo),達(dá)標(biāo)排放的同時(shí),實(shí)現(xiàn)鍋爐酸洗廢水的快速廉價(jià)處理。該工藝對(duì)鍋爐酸洗廢水進(jìn)行處理極為有效,且有助于對(duì)鍋爐酸洗廢水實(shí)現(xiàn)集約化處理。
1、實(shí)驗(yàn)材料和儀器
氫氧化鈉(分析純,天津光復(fù)試劑公司),聚合硫酸鐵(分析純,天津光復(fù)試劑公司,配置成質(zhì)量分?jǐn)?shù)5%水溶液),聚丙烯酰胺(分析純,天津光復(fù)試劑公司,配置成質(zhì)量分?jǐn)?shù)1%水溶液),過氧化氫(分析純,天津光復(fù)試劑公司)。電導(dǎo)率儀,pH計(jì),COD測定裝置,濾膜(孔徑0.45μm)。
2、鍋爐酸洗廢水處理工藝
該電廠鍋爐酸洗廢水的外觀為廢水表面懸浮一層白色油花,水體為深黑色,不透明,經(jīng)過長時(shí)間放置,無沉淀現(xiàn)象發(fā)生,pH值為4.6,COD為650mg/L,懸浮物質(zhì)量濃度高于5500mg/L,電導(dǎo)率為9400μS/cm,水溫為14.9℃,過濾較為困難。根據(jù)該酸洗廢水性質(zhì)及電廠現(xiàn)有設(shè)備、藥品,現(xiàn)設(shè)計(jì)一套基于芬頓原理的處理系統(tǒng),其處理工藝由氧化單元、酸堿調(diào)節(jié)/絮凝單元、過濾單元組成,每個(gè)單元的體積為0.5m3,如圖1所示。
2.1 氧化單元
將廢水引入后,進(jìn)行持續(xù)性攪拌,攪拌速度維持在150r/min以上,保持?jǐn)嚢?/span>30min,在該過程中持續(xù)性加入體積分?jǐn)?shù)20%的雙氧水,而后繼續(xù)攪拌10min,將廢水引入下一單元。
2.2 酸堿調(diào)節(jié)/絮凝單元
從氧化單元導(dǎo)出的廢水引入酸堿調(diào)節(jié)單元,在酸堿調(diào)節(jié)單元中保持對(duì)廢水的攪拌,攪拌速度維持在150r/min以上,用氫氧化鈉對(duì)廢水進(jìn)行pH值的調(diào)節(jié),將廢水pH值調(diào)節(jié)至9.0―9.3,再先后加入聚合硫酸鐵和聚丙烯酰胺,繼續(xù)攪拌,再對(duì)廢水進(jìn)行自然沉降。
2.3 過濾單元
從酸堿調(diào)節(jié)/絮凝單元導(dǎo)出廢水的上層清液,導(dǎo)入過濾單元,過濾單元為內(nèi)填裝陶瓷顆粒的過濾器,陶瓷顆粒粒徑分布在0.2―0.4cm,從過濾器導(dǎo)出的水樣即為處理后的廢水。
3、結(jié)果與討論
3.1 氧化單元加藥優(yōu)化
由于廢水內(nèi)含有的亞鐵離子,且水質(zhì)pH值較低,雙氧水的加入可使得氧化單元有芬頓工藝處理效果,而氧化單元處理效果與過氧化氫加入量十分密切,過氧化氫加入量與最終出水的COD值如圖2所示,隨著過氧化氫加入量的增加,廢水出口處出水COD不斷下降,當(dāng)過氧化氫加入體積為廢水體積的5∶1000時(shí),最終出水COD降低至98mg/L,而繼續(xù)增加雙氧水的加入量,COD變化不再明顯,因此,雙氧水與廢水的體積比設(shè)置為5∶1000。
3.2 酸堿調(diào)節(jié)/絮凝加藥優(yōu)化
由于鍋爐酸洗廢水帶出的陽離子,以鐵離子為主,氫氧化鈉可以使鐵離子形成沉淀,從溶液中分離,因此,氫氧化鈉的加入量與最終出水的水質(zhì)指標(biāo)密切相關(guān),氫氧化鈉加入量對(duì)最終出水水質(zhì)的影響如圖3所示。隨著氫氧化鈉加入量的提高,出水懸浮物指標(biāo)也隨之下降,這是由于隨著pH值的提高,溶液中陽離子形成沉淀越來越緊實(shí),沉淀量也逐漸增加。但是由于廢水排放的要求,廢水pH值在6―9,因此,從成本角度和環(huán)保角度考慮,pH值應(yīng)調(diào)節(jié)至9左右為宜。
絮凝劑和助凝劑的比例是影響沉淀分離過程的重要因素,由圖4所示,隨著助凝劑的增加,在處理過程中形成的沉淀致密程度逐漸增加,方便沉淀與水體分離。而助凝劑加入量過大時(shí),沉淀體會(huì)過大,影響污泥從反應(yīng)單元中分離,也會(huì)增加成本,因此,設(shè)置絮凝劑和助凝劑的體積比為1∶1,質(zhì)量比約為5∶1。
3.3 過濾單元工藝
由于酸洗廢水中各類陽離子質(zhì)量分?jǐn)?shù)較高,因此經(jīng)過氧化單元和酸堿調(diào)節(jié)/絮凝單元后的廢水,懸浮物質(zhì)量分?jǐn)?shù)依然較高,廢水會(huì)存在過濾阻力較大的問題。因此,本工藝選擇粒徑分布合適,且具有一定抗污染性能的陶瓷濾料過濾層,對(duì)酸洗廢水進(jìn)行過濾處理,去除水中的懸浮物。最終出水的水質(zhì)可以達(dá)到COD為98mg/L,懸浮物為65mg/L,pH值為8.4,電導(dǎo)率降低至1440μS/cm,極大地降低了污染物的質(zhì)量濃度,如表1所示。為實(shí)現(xiàn)酸洗廢水無害化處理奠定了基礎(chǔ)。
同時(shí)該鍋爐酸洗廢水處理工藝克服了傳統(tǒng)鍋爐酸洗廢水處理成本較高的問題,如按照市面上大批量采購藥劑的價(jià)格進(jìn)行計(jì)算,如表2所示,每m3水處理成本不超過6元,按照每年產(chǎn)生1000m3酸洗廢水而言,每年鍋爐酸洗廢水總體費(fèi)用可以控制在6000元以內(nèi)。
4、結(jié)論
本文針對(duì)山東某電廠鍋爐酸洗廢水設(shè)計(jì)建立有針對(duì)性的處理工藝,經(jīng)過氧化單元,酸堿調(diào)節(jié)/絮凝單元,過濾單元的處理,在雙氧水加入量為5∶1000,pH調(diào)節(jié)至9.0,絮凝劑和助凝劑體積比為1∶1的條件下,使得酸洗廢水可以達(dá)到排放要求,該工藝?yán)脧U水中的亞鐵離子和低pH值,實(shí)現(xiàn)芬頓反應(yīng),同時(shí)由于聚鐵的加入,調(diào)節(jié)了水體的pH值,充分實(shí)現(xiàn)在最低藥劑加入量的條件下,使得酸洗廢水達(dá)到無害化處理。(來源:山東華能嘉祥發(fā)電有限公司)