煤化工廢水處理芬頓氧化與電催化氧化技術對比
近年來,隨著生態(tài)文明的建設不斷推進以及環(huán)保法規(guī)的不斷完善,能源化工行業(yè)對水處理技術的需求日趨迫切。煤化工廢水往往呈現(xiàn)水質成分復雜、高鹽高COD的特點,總溶解性固體(TDS)普遍達10000~100000mg/L,COD普遍達100~5000mg/L。廢水中的有機物成分復雜,其中鹵代烴、多環(huán)芳烴和雜環(huán)化合物等不僅會對環(huán)境具有嚴重危害,而且在處理過程中還會造成膜污染、結晶純度下降等現(xiàn)象,因此在膜濃縮和蒸發(fā)結晶單元前須將這些有機物去除。
高級氧化技術(AOPs)是在光、電、催化劑等條件下生成強氧化性的羥基自由基(OH?),將大分子有機物逐漸分解為的小分子物質,有效降低廢水COD含量,具有反應速率快、應用范圍廣的特點。根據(jù)反應條件不同,高級氧化技術主要分為芬頓氧化法、臭氧氧化法、電催化法、光催化法等。
芬頓氧化是利用過氧化氫(H2O2)在亞鐵離子(Fe2+)的催化作用下生成OH?,從而實現(xiàn)對有機物的氧化分解。芬頓氧化的工藝簡單,H2O2和Fe2+廉價易得,反應生成的Fe3+同時起到絮凝作用,常被用于處理制藥廢水、印染廢水和垃圾滲濾液。Jia等人利用芬頓氧化處理COD含量為616mg/L的煤化工廢水,COD去除率最高達到69.8%。Yu利用芬頓氧化處理COD含量為1515mg/L的電鍍廢水,COD去除率最高達到89.3%。然而,芬頓氧化在不同條件下的處理效果波動較大,需要對pH和加藥量做精確的控制;其反應的同時會產(chǎn)生過多的污泥,造成二次污染。為了提高反應效率并降低成本,研究者們將光、電、微波、超聲等能量引入芬頓體系中,使COD去除率得到大幅提升。此外,還可通過將Fe2+負載到固態(tài)催化劑上,避免污泥的產(chǎn)生。
電催化氧化是利用具有催化活性的電極材料進行電解反應,電解池陽極可將有機物直接氧化,同時還能生成OH?、ClO-等強氧化劑,釋放到水中,進行間接氧化。電催化氧化的反應條件易于控制,無需添加藥劑,不會產(chǎn)生二次污染。電催化陽極材料的選擇至關重要,鈦基金屬氧化物電極相較于Pt等貴金屬電極成本較低,同時具有良好的催化性能和穩(wěn)定性,還可以通過摻雜離子或納米顆粒進一步改性。此外,研究者們還通過顆?;蛩樾纪度胨|構成三維電極,增加反應面積的同時縮短電極間距,顯著提升反應效率。
本研究課題以某煤化工企業(yè)產(chǎn)生的三段高鹽高COD廢水為處理對象,探究芬頓氧化和電催化氧化的最優(yōu)條件,對兩種技術的處理效果和經(jīng)濟性進行對比,為高級氧化工藝在高鹽高COD廢水中的應用提供可靠參考。
1、實驗
1.1 水樣水質分析
某煤化工企業(yè)采用納濾-反滲透-結晶工藝處理生化池出水,從而實現(xiàn)廢水的回用和鹽的資源化利用。廢水中的COD是結晶過程中重要的影響因素之一,當COD濃度過高時會影響水的粘度、鹽溶解度和結晶鹽純度。為了使結晶鹽品質達到工業(yè)鹽標準,需在蒸發(fā)結晶前去除廢水中大部分COD。
如表1所示,實驗原水來自煤化工廢水處理工藝中的三個取樣點,隨著濃縮倍率增加,COD含量逐級上升。
1.2 藥品和儀器
實驗藥品:FeSO4?7H2O、30%H2O2溶液、濃H2SO4、NaOH。
實驗儀器:六連同步電動攪拌器、30V直流電源、鈦+釕銥陽極電極10cm×10cm、316L不銹鋼陰極電極10cm×10cm、10cm×10cm×5cm電解槽、COD分析儀。
1.3 實驗方法
(1)芬頓氧化法:取500mL水樣于燒杯中,滴加濃硫酸調節(jié)pH(誤差不超過0.05),攪拌槳開始攪拌,加入一定量的硫酸亞鐵(固狀),待完全溶解后加入雙氧水,反應一段時間后停止攪拌,滴加氫氧化鈉溶液調節(jié)至pH大于7,攪拌5min使鐵離子完全沉淀,靜置2h(或離心1min),取上清液測COD。
(2)電催化法:取500mL水樣于電解槽中,插入電極(電極間距5cm)后通電,控制電源為恒流模式,調節(jié)電流恒定,每15min取上清液測COD。
2、結果與討論
2.1 芬頓氧化處理高鹽高COD廢水影響因素
2.1.1 H2O2和Fe2+加量與摩爾比
在芬頓氧化過程中,H2O2和Fe2+的加藥量和摩爾比是影響COD去除率的主要因素。理論上1gCOD完全被氧化需要1gO2,而1molH2O2可生成0.5molO2,據(jù)此可計算出H2O2所需用量的理論值。而在實際反應中Fe2+和自身分解會額外消耗H2O2,因此H2O2的實際用量遠大于理論值。Fe2+在溶液中起到催化H2O2生成OH?從而分解有機物的關鍵作用,但當Fe2+濃度過高時,會導致大量鐵泥的產(chǎn)生,加重二次污染。為探究H2O2投加量的影響,取3號水樣500mL(COD=916mg/L)為原水,滴加硫酸調節(jié)至pH=4,固定n(H2O2):n(Fe2+)=15,分別投加1、2、3、4、5和6mL30%H2O2(對應投加0.164g、0.328g、0.492g、0.656g、0.820g和0.984gFeSO4?7H2O)。反應過程中,會迅速生成大量泡沫和棕紅色沉淀,這是由于部分Fe2+被氧化為Fe3+,并水解沉淀。如圖1所示,COD去除率隨H2O2投加量增加而上升,當H2O2投加量達到4mL時,COD去除率達到31.0%,計算得到去除1gCOD需投加8.45gH2O2。為探究n(H2O2)∶n(Fe2+)的影響,固定FeSO4?7H2O投加量為0.492mg,分別投加1、2、3、4、5和6mL30%H2O2(對應n(H2O2)∶n(Fe2+)為5、10、15、20、25和30)。如圖2所示,COD去除率隨n(H2O2)∶n(Fe2+)的增加先上升后下降,當n(H2O2)∶n(Fe2+)=15時達到最大值42.8%。
2.1.2 pH
pH是芬頓氧化的另一關鍵因素。當pH大于2時,Fe2+開始沉淀為Fe(OH)2,對生成OH?具有更高的催化活性。但pH過高會使Fe3+開始沉淀,芬頓反應終止,逐漸消耗Fe2+。為探究pH的影響,將6組水樣的pH分別調至2、3、4、5、6和7,投加0.492gFeSO4?7H2O和4mLH2O2(n(H2O2)∶n(Fe2+)=15)。如圖3所示,COD去除率隨pH的升高先上升后下降,當pH=5時達到最大值21.4%。
2.1.3 反應時間
為探究反應時間的影響,將水樣調至pH=5,投加0.492gFeSO4?7H2O和4mLH2O2(n(H2O2)∶n(Fe2+)=15),每0.5h測一次COD。如圖4所示,反應0.5h后COD去除率達到25.8%,反應1h后達到27.3%,之后不再發(fā)生明顯變化。結果表明在最初的0.5h中,芬頓氧化反應快速進行,并在1h內(nèi)完全反應。
為探究最佳反應條件,設計了L9(34)正交實驗,實驗條件如表2所示,實驗結果如表3所示。通過極差大小的比較,各因素對COD去除率的影響大小依次為pH>n(H2O2)∶n(Fe2+)>H2O2加藥量。綜合考慮芬頓氧化的最優(yōu)條件:n(H2O2)∶n(Fe2+)為5~15,H2O2加藥量為3~5mL,pH為4~5。此外,還測定了反應前后水樣的Fe含量和濁度,結果如表4所示,反應后Fe含量和濁度均有所下降,表明Fe2+和Fe3+完全沉淀,且澄清效果好。
2.2 電催化氧化處理高鹽高COD廢水
2.2.1 電流密度
電催化的電流密度是影響COD去除率的關鍵因素。電流密度過小反應速率慢,電流密度過大則會增大處理成本。為探究不同電流密度下的電催化氧化效果,取3號水樣分別在電流密度為10mA/cm2、20mA/cm2、30mA/cm2、40mA/cm2和50mA/cm2的條件下進行實驗。實驗過程中,液體生成大量泡沫,并有刺激性氣體逸出,這是由于部分氯離子在陽極被氧化為氯氣(Cl2)。實驗結果如圖5所示,COD去除率與電流密度的大小呈顯著正相關。在電流密度為10~20mA/cm2的條件下,COD去除率隨時間緩慢上升,反應60min仍呈上升趨勢。在電流密度為30~40mA/cm2的條件下,反應45min后COD去除率上升速度明顯減緩。在電流密度為50mA/cm2的條件下,反應45min后COD去除率達到99.9%。
2.2.2 pH
水樣的pH影響Cl-在反應過程中的形態(tài),從而影響間接氧化的反應效率。為探究pH對反應的影響,取3號水樣分別將pH調至4、5、6、7和8,在電流密度為30mA/cm2的條件下進行實驗。實驗結果如圖6所示,COD去除率隨著pH的降低先上升后下降,在pH=5時達到最大值。這是由于Cl-在陽極被氧化生成ClO-,而ClO-在酸性條件下氧化性更強。但當pH過低時,ClO-將轉化為氯氣從水中逸出,從而降低反應效率。
2.2.3 水樣和催化劑
為探究不同水樣的電催化氧化效果,分別取1、2和3號水樣在30mA/cm2的電流密度下反應60min。實驗結果如圖7所示,1號水樣的COD去除率在30min內(nèi)達到99.9%,這是由于該水樣COD較低,在較短時間內(nèi)即可完全反應。2號水樣的COD比3號水樣較低,且Cl-濃度較高,因此COD去除率略高于3號水樣。此外,還將用于臭氧催化氧化的兩種顆粒狀催化劑投入反應槽中,由于該催化劑均為絕緣體,加入反應池后使電極間的電阻增大,在反應過程中大量放熱,水體溫度顯著升高,短時間內(nèi)能夠加快反應速率,但對反應無明顯催化作用,且增加大量能耗。此外,經(jīng)過一系列的實驗(總計約20h)后,3號水樣在電流密度為30mA/cm2條件下的COD去除率由80.4%降至67.8%,電極老化現(xiàn)象顯著。
3、兩種高級氧化技術的對比
如表5所示,通過兩種高級氧化技術的對比可以看出,芬頓氧化工藝中廢水需要經(jīng)過調節(jié)、反應、中和、沉淀等步驟,并依次投加多種藥劑,反應條件不易控制,COD去除率有限,酸性條件下對設備腐蝕較為嚴重,且生成大量鐵泥難以利用,作為危廢處理需額外增加成本。電催化氧化工藝僅反應一項步驟,除調節(jié)pH所需少量硫酸外無需投加藥劑,COD去除率可根據(jù)出水要求靈活控制,生成氯氣可用于配置消毒劑實現(xiàn)資源化利用。在處理成本方面,芬頓氧化的處理成本顯著低于電催化氧化,且工藝成熟,已實現(xiàn)大規(guī)模工業(yè)應用。而電催化氧化電耗成本較高,且陽極電極易腐蝕老化,尚無大規(guī)模工業(yè)應用。
4、結論與討論
(1)芬頓氧化的最優(yōu)n(H2O2)∶n(Fe2+)為5~15,每0.5L廢水的H2O2加藥量為3~5mL,pH為4~5,COD去除率最高達到42.8%。
(2)電催化氧化的最優(yōu)pH為5~6,COD去除率與電流密度的大小呈顯著正相關,最高可達99.9%。
(3)與芬頓氧化相比,電催化氧化具有工藝流程短,消耗藥劑少,COD去除率可調控等優(yōu)點,但電耗成本高,尚無成熟應用。
(4)針對COD含量高、成分復雜的高鹽廢水,單一的高級氧化技術很難高效降解有機物。芬頓氧化的技術成熟度高,處理成本低,但H2O2的利用率低,COD去除率有限,且生成鐵泥難以利用,仍有很大的發(fā)展空間。光-芬頓、電-芬頓等耦合技術以及非均相復合催化劑的研發(fā)成為芬頓氧化的發(fā)展方向。電催化氧化的操作簡單、COD去除率高且無二次污染,但高昂的處理成本使其難以大規(guī)模應用,延長電極壽命、提高電流效率成為電催化電極的研究方向。(來源:內(nèi)蒙古國華呼倫貝爾發(fā)電有限公司,北京低碳清潔能源研究院)