含四氫呋喃化工廢水處理技術(shù)
1、工程概況
某新材料有限公司是一家以生產(chǎn)熱熔膠企業(yè)。產(chǎn)生的廢水主要為冷凝氣、水下切粒、酯化及初期雨水等工序產(chǎn)生的生產(chǎn)廢水。廢水中主要的有機組份為丙二醇、乙二醇、四氫呋喃。廢水CODcr濃度約15000mg/L,需處理后CODcr達500mg/L以下方能排入工業(yè)區(qū)綜合污水廠進一步處理,該廢水中丙二醇、乙二醇,均屬于生物可降解物,而四氫呋喃對微生物有較大的毒性,四氫呋喃屬于難生物降解性質(zhì),可生化性差。通過對廢水污染源的分析,主體工藝為UASB厭氧+A/O處理工藝。通過調(diào)試和運行,廢水處理系統(tǒng)運行穩(wěn)定,廢水經(jīng)過處理后,出水指標達到了國家三級排放標準,直接進入開發(fā)區(qū)污水處理廠。
2、設(shè)計進出水水質(zhì)
設(shè)計廢水水量為120m3/d,24h運行,綜合考慮各生產(chǎn)廢水源及處理后排入污水處理廠,該工程設(shè)計進出水水質(zhì)見表1:
3、工程設(shè)計
3.1 廢水處理工藝流程
該廢水COD濃度較高,不易生化,對生物處理系統(tǒng)產(chǎn)生較大的負荷沖擊,對污染物的去除存在一定的難度。針對該廢水特點,采用“預(yù)處理芬頓+UASB厭氧+A/O工藝+二沉池”的組合處理工藝,確保廢水穩(wěn)定達標排放。經(jīng)綜合考慮,設(shè)計采用的工藝流程圖如下所示。
3.2 工藝流程說明
根據(jù)廢水排放情況設(shè)置調(diào)節(jié)池,調(diào)節(jié)池廢水泵至芬頓反應(yīng)池,投加硫酸pH調(diào)至2.0~3.0,同時投加硫酸亞鐵及雙氧水形成芬頓試劑,產(chǎn)生氧化力極強的羥基自由基。廢水中難降解物質(zhì)被轉(zhuǎn)化為易降解物質(zhì),廢水的可生化性大幅提高。芬頓反應(yīng)池出水至pH回調(diào)池,在池內(nèi)投加氫氧化鈉調(diào)節(jié)pH至7.0~8.0。pH回調(diào)池出水至斜板池,在斜板沉淀池內(nèi)進行泥水分離,上清液自流至中間水池。中間水池廢水再提升至UASB厭氧反應(yīng)器。通過厭氧反應(yīng)器中,將廢水中大部分有機物進行去除,UASB厭氧反應(yīng)器出水進入由接氧化池進行好氧處理,出水進入二沉池進行泥水分離,二沉池出水達標排放。
斜板沉淀池污泥、UASB厭氧污泥、二沉池污泥排至污泥濃縮池,由螺桿泵輸送至疊螺脫水機進行脫水處理,泥餅外運處置,濾液回流至綜合調(diào)節(jié)池中。
3.3 主要構(gòu)筑物及設(shè)計參數(shù)
(1)調(diào)節(jié)池:地下式鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),尺寸:4.0×4.0×3.5m,有效容積48m3,停留時間9.6h主要作用是調(diào)節(jié)水質(zhì)水量。配置提升泵2臺,電磁流量計1套,潛水攪拌機1臺。
(2)芬頓反應(yīng)池:鋼結(jié)構(gòu)及玻璃鋼防腐,尺寸:2.0×2.0×3.0m,有效容積10m3,停留時間2h,主要作用是投加硫酸、硫酸亞鐵及雙氧水形成芬頓試劑氧化大分子有機物,提高廢水可生化性。配置立式攪拌機1臺,在線pH計1套,計量泵3臺。
(3)pH回調(diào)池:鋼結(jié)構(gòu)及玻璃鋼防腐,尺寸:1.0×1.0×2.5m,有效容積2m3,停留時間24分鐘,主要作用是調(diào)節(jié)芬頓反應(yīng)池出水pH值。配置立式攪拌機1臺,在線pH計1套,計量泵2臺。
(4)斜板沉淀池:鋼結(jié)構(gòu)及玻璃鋼防腐,尺寸:3.0×2.0×3.0m,有效容積15m3,停留時間3h,主要作用是在斜板沉淀池內(nèi)進行泥水分離,配置PVC斜板。
(5)中間水池:地下式鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),含蓋板,尺寸:2.0×2.0×3.0m,有效容積10m3,停留時間2h,主要作用是收集斜板沉淀池出水。配置提升泵2臺,電磁流量計1套;潛水攪拌機1臺。
(6)UASB厭氧反應(yīng)器:鋼結(jié)構(gòu)及玻璃鋼防腐,含蓋板,尺寸:Φ4.0×8.0m,有效容積90m3,停留時間18h,主要作用是廢水通過水泵提升到厭氧反應(yīng)器的底部,利用底部的布水系統(tǒng)將廢水均勻地布置在整個截面上,同時利用進水的出口壓力和產(chǎn)氣作用,使廢水與高濃度的厭氧污泥充分接觸和傳質(zhì),將廢水中的有機物降解。配置提升泵2臺,電磁流量計1套;在線pH計1套,在線溫度控制器1套,排泥泵1臺。
(7)接觸氧化池:鋼結(jié)構(gòu)及玻璃鋼防腐,含蓋板,尺寸:8.0×6.0×4.0m,有效容積165m3,停留時間33h,主要作用是讓活性污泥進行有氧呼吸,進一步把有機物分解成無機物。風(fēng)機2臺,管式曝氣器20套,內(nèi)置填料120m3。
(8)二沉池:鋼結(jié)構(gòu)及玻璃鋼防腐,尺寸:2.0×2.0×3.0m,有效容積10m3,停留時間2h,主要作用是使好氧污泥進行泥水分離。配置污泥回流泵2臺,電磁流量計1套。
(9)污泥濃縮池:鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),尺寸:4.0×4.0×3.5m,有效容積45m3,停留時間9h,主要作用是斜板沉淀池、UASB厭氧反應(yīng)器及二沉池排放污泥。配置螺桿泵2臺,疊螺脫水機1臺。
4、工程調(diào)試及運行分析
含四氫呋喃化工廢水屬于高濃度,可生化性很差的廢水。為了降低四氫呋喃對生化系統(tǒng)的毒性,提高可生化性,利用芬頓工藝對廢水進行預(yù)處理。芬頓反應(yīng)條件pH=2~3,反應(yīng)時間2小時,雙氧水和亞鐵投加比(摩爾比):10∶1,回調(diào)pH:7~8。
調(diào)試期間UASB厭氧池采用污水廠消化污泥20噸,接觸氧化池采污水處理廠好氧污泥接種6噸。接種UASB池前利用生產(chǎn)廢水與生活污水配制低濃度廢水COD<1000mg/L,接觸氧化池加入生活污水再投入菌種。開始調(diào)試時,系統(tǒng)間歇進水間歇換水,并適當補充相應(yīng)營養(yǎng)物質(zhì),每次提高負荷控制在設(shè)計處理量30%以內(nèi)。
厭氧池調(diào)試運行時嚴格控制進水量、pH控制在6.8、溫度控制在35±2及揮發(fā)性脂肪酸<300mg/L。接觸氧化池運行時控制進水量、溶解氧2~3mg/L及污泥回流比1∶2等運行數(shù)據(jù);
工程調(diào)試從2015年開始,進過3個月的運行調(diào)試期達到設(shè)計負荷,原水COD為15000mg/L,進過芬頓沉淀后COD為9000mg/L,去除效率40%;進UASB厭氧反應(yīng)后COD為945mg/L,去除效率89.5%;進兼氧好氧二沉池出水COD為142mg/L,去除效率85%。系統(tǒng)達到當?shù)匚鬯幚韽S接納的排放標準。
5、運行費用分析
該廢水處理站設(shè)計處理量為30m3/d。每噸廢水處理成本為58元,其中每噸廢水人工費5.50元,每噸廢水水電費7.50元,噸廢水需藥劑費45元。
6、結(jié)論
(1)含四氫呋喃化工廢水處理工程采用“預(yù)處理芬頓反應(yīng)池―UASB池―兼氧池―好氧池―二沉池”組合處理技術(shù)工藝,是針對該公司廢水的水質(zhì)特點。利用芬頓反應(yīng)段利用反應(yīng)產(chǎn)生的羥基自由基將廢水中不易降解的難生化的大分子有機物結(jié)構(gòu)破壞,提高廢水可生化性;利用UASB厭氧池使廢水中的有機物在厭氧環(huán)境下進行分解去除;利用活性污泥法對該廢水進行深度處理,提高廢水中污染物的去除率,保證廢水穩(wěn)定達標排放。
(2)該項目的UASB厭氧池,采用穿孔布水配合反射椎體的進水方式,使UASB厭氧池中的污泥及廢水充分混合均勻,提高廢水的去除效果。
(3)該工程產(chǎn)生的污泥排放至污泥濃縮池,濃縮后的污泥量大大減少,降低了污泥處理成本,并減少了污泥的排放量。(來源:蘇州市鵬月環(huán)保工程有限公司技術(shù)部,蘇州綠陽環(huán)境科技有限公司工程部)