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高濃中藥廢水處理水解酸化+A/O技術(shù)

高濃中藥廢水處理水解酸化+A/O技術(shù)

2024-01-24 16:49:35 29

當(dāng)前,中藥行業(yè)迎來歷史性發(fā)展契機(jī)。但中藥行業(yè)原料處理、產(chǎn)品加工生產(chǎn)過程中亦會(huì)產(chǎn)生大量的高濃有機(jī)廢水,其特點(diǎn)有COD濃度高、水量水質(zhì)及污染物種類變化多、色度大等,同時(shí),廢水中含有木質(zhì)素類、鞣質(zhì)類、生物堿及少量的金屬離子,使得廢水具有較強(qiáng)的抗降解性,處理難度大。目前國(guó)內(nèi)外處理中藥廢水的方法主要有物理處理法、化學(xué)處理法、生物處理法以及組合工藝處理法,其中水解酸化+A/O工藝在中藥廢水的處理過程中具有較好的性價(jià)比?;诖耍疚牟捎盟馑峄?/span>+A/O法處理湖南省某茯苓中藥廠廢水,經(jīng)處理水質(zhì)達(dá)到《中藥類制藥工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB21906-2008)排放要求,且成本效益佳。

1、廢水水質(zhì)

公司生產(chǎn)廢水主要源自中藥材原料清洗、中藥材蒸煮提取環(huán)節(jié),以高濃度有機(jī)廢水為主,加工的主要中藥材原料為:鮮茯苓、人參、枸杞等中藥材和乙醇、氫氧化鈉、聚乙酸等輔助化工原料,茯苓中藥產(chǎn)品在加工生產(chǎn)過程中會(huì)產(chǎn)生大量的酸液,和洗瓶沖洗廢水。工廠每種產(chǎn)品各為生產(chǎn)周期,廢水有時(shí)混合。進(jìn)水水質(zhì)及排放標(biāo)準(zhǔn)見表1

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

2、工藝流程

根據(jù)工廠近三年實(shí)際用水量的數(shù)據(jù)分析,包含生活用水在內(nèi)的用水量月均約1800m3/a,日均用水約60m3/d。項(xiàng)目進(jìn)水水質(zhì)要求按60m3/d污水量,每天按12小時(shí)運(yùn)行,平均每小時(shí)處理能力為:5m3/h。綜合考慮原水水質(zhì)和排放要求,本著經(jīng)濟(jì)可靠、處理效率高等原則,本項(xiàng)目污水采用水解酸化+A/O法進(jìn)行處理。

3、主要工段設(shè)計(jì)說明

3.1 預(yù)處理

廢水由格柵去除大的漂浮物、懸浮物后,進(jìn)入調(diào)節(jié)池,調(diào)節(jié)水量水質(zhì)。廢水處理工程中,高濃有機(jī)廢水常采用氣浮法作為預(yù)處理,其原理是使水中產(chǎn)生大量的微氣泡,形成水、氣及被去除物的三相混合體,并在多種力的共同作用下,使污染物粘合體密度小于水而上浮到水面得以分離去除。

3.2 生化處理

生化處理是利用微生物的生命活動(dòng)過程將廢水中的可溶性的有機(jī)物及部分不溶性的有機(jī)物有效地去除,使廢水得以凈化。其中,水解階段是大分子有機(jī)物水解為小分子有機(jī)物,以便進(jìn)入微生物細(xì)胞內(nèi)進(jìn)一步降解。酸化階段是有機(jī)物降解的提速過程,因?yàn)樗鼘⑺夂蟮男》肿佑袡C(jī)物進(jìn)一步轉(zhuǎn)化為簡(jiǎn)單的化合物并分泌到細(xì)胞外。A/O工藝中,缺氧段異養(yǎng)菌將污水中的淀懸浮污染物和可溶性有機(jī)物水解為有機(jī)酸,使大分子有機(jī)物分解為小分子有機(jī)物,不溶性的有機(jī)物轉(zhuǎn)化成可溶性有機(jī)物;好氧段,自養(yǎng)菌的硝化作用將NH3-NNH4+)氧化為NO3-,通過回流控制返回至缺氧池,異氧菌的反硝化作用將NO3-還原為分子態(tài)氮(N2)。該工藝效率高,對(duì)污染物有較高的降解效率和去除效果,流程簡(jiǎn)單、投資省、操作費(fèi)用低,水質(zhì)波動(dòng)時(shí)仍能承受負(fù)荷沖擊。

3.3 生物除臭

微生物除臭技術(shù)的工作原理是微生物細(xì)胞對(duì)惡臭物質(zhì)的吸附、吸收和降解功能,將惡臭物質(zhì)吸附吸收后轉(zhuǎn)化為無毒害的CO2、H2OH2SO4、HNO3等簡(jiǎn)單無機(jī)物,其過程分為三步:臭氣同水接觸并溶解到水中;水溶液中的惡臭成分被微生物吸附、吸收,惡臭成分從水中轉(zhuǎn)移至微生物體內(nèi);進(jìn)入微生物細(xì)胞的惡臭成分作為營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)為微生物所分解、利用,從而使污染物得以去除。

4、主要構(gòu)筑物及設(shè)備

4.1 預(yù)處理單元

粗格柵,1臺(tái),規(guī)格L×B×H6.0×6.0×2.0m,碳鋼防腐處理,定期人工清理。沉淀、厭氧預(yù)處理池,1座,規(guī)格L×B×H6.0×5.5×3.0m,土建/鋼砼結(jié)構(gòu),停留時(shí)間9h。污水提升泵QW18-1.5-2.22臺(tái)。渣液分離氣浮一體化設(shè)備(含集泥斗、集水斗),3.0×2.35×3.0m主材質(zhì)玻璃鋼(底板厚度10mm、周邊板厚8mm、內(nèi)部隔板厚度8mm)瀝青防腐,處理量8/h,含溶氣釋放器8套。

4.2 水解酸化+A/O好氧生化池

水解酸化池1座,土建/鋼砼地上結(jié)構(gòu),8.0m×6.0m×3.0m,有效容積144m3,停留時(shí)間18h。水解酸化池鋼制填料支架,Φ12的鋼筋+L63角鐵材質(zhì)(刷防腐漆)。A/O好氧生化池1座,土建/鋼砼結(jié)構(gòu),8.0m×5.0m×4.5m,有效容積180m3,停留時(shí)間20h。生化池鋼制填料支架Φ12的鋼筋+L63角鐵材質(zhì)(刷防腐漆);厭氧生物模塊填料,Φ100柔性纖維填料,L=2m,78m3;好氧生物模塊填料,Φ100柔性纖維填料,L=2m,101m3;羅茨鼓風(fēng)機(jī),2臺(tái),4KW、3.3m3/min

4.3 生物洗滌除臭單元

項(xiàng)目采用生物洗滌除臭系統(tǒng)對(duì)設(shè)備間及好氧池產(chǎn)生臭氣進(jìn)行除臭處理。具體如下:通過收集風(fēng)管將好氧池的臭氣收集后先進(jìn)入噴淋緩沖裝置加濕后,再進(jìn)入后續(xù)生物洗滌除臭裝置經(jīng)生物除臭處理后達(dá)標(biāo)排放,設(shè)計(jì)處理量為2000m3/小時(shí),除臭塔由懷化市康宇環(huán)??萍加邢薰咀孕性O(shè)計(jì)并加工,除臭塔出口Φ1600,含引風(fēng)機(jī)、循環(huán)泵2臺(tái)、φ200引風(fēng)管1節(jié)。

5、運(yùn)行效果

整套廢水處理系統(tǒng)于201912月通過環(huán)保部門驗(yàn)收,各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到并優(yōu)于《中藥類制藥工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB21906-2008)排放標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。目前該廢水處理系統(tǒng)一直穩(wěn)定運(yùn)行,其各工段的處理效果如表2所示。

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

6、工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析

該工程總投資121.04萬元,其中設(shè)備采購(gòu)及其他費(fèi)用48.60萬元,土建工程72.44萬元,折合每噸污水投資2.02萬元。本工程每噸污水處理運(yùn)行費(fèi)用1.27/噸廢水,其中藥劑費(fèi)用0.14/噸廢水,電費(fèi)1.08/噸廢水,其他費(fèi)用0.05/噸廢水。

7、結(jié)論

本工程采用水解酸化+A/O工藝處理湖南省某茯苓制藥廠生產(chǎn)廢水,實(shí)際運(yùn)行結(jié)果表明,該工藝對(duì)CODcr、BOD5NH3-N、SS、色度具有良好的處理效果,出水水質(zhì)滿足《中藥類制藥工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB21906-2008)排放要求。項(xiàng)目每噸污水投資2.02萬元,每噸污水綜合處理運(yùn)行費(fèi)用1.27元,雖在投資上較類似廢水高,但運(yùn)行費(fèi)用更具有成本優(yōu)勢(shì),可作為其它中藥廢水處理工程參考。(來源:懷化市康宇環(huán)??萍加邢薰荆?/span>