生豬屠宰廢水處理技術(shù)
隨著人們生活水平的提高和人均肉食消費的增長,我國生豬屠宰業(yè)迅猛發(fā)展,生豬屠宰產(chǎn)生的廢水量不斷增加,成為我國較大的污染源之一。生豬屠宰廢水主要來源于沖洗圈欄、宰前沖洗和屠宰過程中的燙毛、放血、解體、清洗內(nèi)臟翻腸等工序。該廢水具有濃度變化大、固體懸浮物含量高、有機污染物濃度高等特點,且廢水中含有大量的豬血、油脂、豬毛、碎肉、內(nèi)臟雜物、未消化食物、豬糞、泥沙等物質(zhì)。目前,常采取生化法和物化生化組合的工藝處理此類廢水。常用的處理工藝主要有預(yù)處理工藝(格柵、隔油和氣浮等)、二級處理工藝(厭氧反應(yīng)器、厭氧流化床、活性污泥法、SBR、DAT-IAT和生物接觸氧化法、MBR等)和深度處理工藝(砂濾、曝氣生物濾池等)。河南某食品廠主要做生豬屠宰加工,因其尾水排入附近溝渠,排水水質(zhì)需滿足《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)中一級A規(guī)定的排放標準。
該企業(yè)采用“厭氧反應(yīng)器+Bardenpho+Fenton氧化”的主體工藝對廢水進行處理,運行結(jié)果表明,該工藝處理效果良好,處理出水能夠穩(wěn)定達到排放標準。
1、工程設(shè)計
1.1 設(shè)計規(guī)模及進出水水質(zhì)
本廢水處理工程設(shè)計處理規(guī)模為1000m/d,設(shè)計24h連續(xù)運行,處理出水水質(zhì)執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)一級A標準。設(shè)計進出水水質(zhì)見表1。
1.2 廢水處理工藝
根據(jù)屠宰行業(yè)廢水水質(zhì)特點及相似工程運行情況,為保證處理出水水質(zhì)及運行穩(wěn)定,同時降低建設(shè)成本及后期運行費用,本工程確定采用“厭氧反應(yīng)器+Bardenpho+Fenton氧化”的主體處理工藝。工藝流程如圖1所示。
1.3 主要構(gòu)筑物及設(shè)計參數(shù)
(1)格柵池。設(shè)置機械細格柵,不銹鋼材質(zhì),格柵寬0.5m,柵條間距5mm,功率2.2kW。
(2)隔油沉淀池。地下式鋼砼結(jié)構(gòu),尺寸10mx5mx4.5m,平均表面負荷0.83m3/(m2?h)。池壁設(shè)有三角集水堰和隔油擋渣板,底部設(shè)排砂系統(tǒng)。設(shè)氣動隔膜泵2套,流量22.7m3/h,吸程5.48m,耗氣量0.9m3/min。配套空壓機1臺,功率7.5kW。配套儲氣罐1臺,容積1m。
(3)調(diào)節(jié)池。地下式鋼砼結(jié)構(gòu),尺寸16mx8mx5.5m,有效水深4m,有效容積512m3,停留時間12h。設(shè)蒸汽加熱系統(tǒng),配套溫控系統(tǒng)。設(shè)攪拌機2臺,功率4kW。設(shè)提升泵2臺,1用1備,流量45m3/h,揚程18m,功率5.5kW。
(4)厭氧反應(yīng)器。碳鋼防腐結(jié)構(gòu),尺寸D7mx13m,有效容積442.3m3,停留時間10.8h,容積負荷3.5kgCOD/(m?d)。底部設(shè)穿孔管布水系統(tǒng),進水采用電磁流量計計量。頂部設(shè)三相分離器,水封罐。沼氣經(jīng)脫硫后送入鍋爐燃燒。設(shè)循環(huán)泵2臺,1用1備,流量45m3/h,揚程8m,功率2.2kW。
(5)曝氣沉淀池。地下式鋼砼結(jié)構(gòu),尺寸5.7mx5.7mx5m,表面負荷1.26m3/(m2?h)。內(nèi)設(shè)穿孔曝氣管及三角集水堰,池底設(shè)置排泥系統(tǒng)。
(6)Bardenpho工藝池。地下式鋼砼結(jié)構(gòu),尺寸30mx15mx5m,有效容積2025m(分缺氧區(qū)和好氧區(qū),缺氧區(qū)容積707m3,好氧區(qū)容積1318m),停留時間48.6h,污泥負荷0.058kgBOD5/(kgMLSS?d)。缺氧區(qū)設(shè)攪拌機4臺,功率4kW。好氧區(qū)內(nèi)設(shè)曝氣器340套,羅茨風機3臺,2用1備,風量10m/min,風壓50kPa,功率15kW。設(shè)循環(huán)泵4臺,2用2備,流量100m3/h,揚程5m,功率3kW。
(7)二沉池。地下式鋼砼結(jié)構(gòu),尺寸8mx8mx5m,表面負荷0.65m3/(m2?h)。設(shè)污泥回流泵2臺,1用1備,流量45m3/h,揚程8m,功率2.2kW。
(8)Fenton氧化池。地下式鋼砼結(jié)構(gòu),尺寸10.5mx4mx5m,有效容積197m3。反應(yīng)區(qū)停留時間1.8h,設(shè)有攪拌器,轉(zhuǎn)速30r/min,功率1.5kW。斜板沉淀區(qū)表面負荷1.1m3/(m2?h),設(shè)有斜管填料。設(shè)置加藥系統(tǒng)2套,功率1.1kW。pH在6~8范圍內(nèi),硫酸亞鐵投加量為60mg/L,30%過氧化氫投加量為80mg/L。
(9)中間水池。地下式鋼砼結(jié)構(gòu),尺寸5mx4mx5m,有效容積84m3。設(shè)提升泵2臺,1用1備,流量50m3/h,揚程11m,功率3kW。
(10)砂濾罐。2臺,單臺尺寸D2.2mx3.7m,濾速8m3/h。采用水反沖洗,反洗時間8~10min,反洗強度17L/(m2.s)。
(11)貯泥池。地下式鋼砼結(jié)構(gòu),尺寸6mx6mx5m,有效容積162m3。設(shè)攪拌機2臺,功率2.2kW。
設(shè)提升泵2臺,1用1備,流量40m3/h,揚程10m,功率2.2kW。
(12)設(shè)備間。1座,磚混結(jié)構(gòu),尺寸9mx5mx3.5m。放置3臺羅茨風機以及加藥裝置。
(13)污泥脫水間。1座,磚混結(jié)構(gòu),尺寸9mx5mx3.5m。放置板框壓濾機1套,過濾面積60m2,功率2.2kW;配套調(diào)泥罐,容積2m3;配套螺桿泵2臺,1用1備,流量20m3/h,壓力0.6MPa,功率7.5kW;配套加藥系統(tǒng)2套,功率1.1kW。
(14)綜合間。1座,磚混結(jié)構(gòu),尺寸9mx5mx3.5m。內(nèi)設(shè)化驗室、值班室等。
2、運行效果
該工程于2019年5月完成施工建設(shè),經(jīng)過7個月的工程調(diào)試,系統(tǒng)運行達到正常穩(wěn)定。本工程實際進水水量為800~950m/d。穩(wěn)定運行期間,當?shù)丨h(huán)境監(jiān)測站對出水水質(zhì)進行了監(jiān)測,結(jié)果見表2。
運行結(jié)果表明,該工藝對廢水中COD、BOD5、TN、SS的去除率分別為98.08%、99.3%、93.5%、99.55%,處理出水水質(zhì)滿足《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)的一級A標準。
3、經(jīng)濟分析
該工程總投資為1008.97萬元,包括構(gòu)(建)筑物投資538.55萬元,主要設(shè)備投資304.22萬元,設(shè)計費、調(diào)試費等間接投資166.2萬元。本工程總運行功率約為61.28kW,運行電費1176.7元/d;操作工4人,人工費400元/d;藥劑費285元/d。運行費用約為1861元/d,折合噸水成本為1.86~2.16元。
4、結(jié)語
(1)工程實踐表明,采用“初沉+厭氧反應(yīng)器+Bardenpho+Fenton氧化”的組合工藝處理屠宰廢水,出水水質(zhì)可達到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)的一級A標準。
(2)采用厭氧反應(yīng)器能夠降低因水質(zhì)水量波動大對后續(xù)好氧系統(tǒng)造成的影響,并能降低運行成本。厭氧反應(yīng)器配置內(nèi)循環(huán)泵,能使反應(yīng)器內(nèi)厭氧活性污泥與廢水充分混合,提高了其耐沖擊負荷能力。厭氧反應(yīng)器在處理污水過程中產(chǎn)生大量沼氣,沼氣經(jīng)脫硫后可用于廠區(qū)的生產(chǎn)。
(3)厭氧反應(yīng)器出水進入曝氣沉淀池,可吹脫廢水中的硫化氫等有害氣體,減少對Bardenpho系統(tǒng)的影響。曝氣沉淀池底部設(shè)置污泥回流泵,污泥可排放,也可回流至厭氧反應(yīng)器。此功能可防止厭氧反應(yīng)器運行過程中的污泥流失,有利于厭氧反應(yīng)器的調(diào)試和補充厭氧菌群。
(4)Bardenpho工藝為兩級AO池(A1+O1+A2+O2)。在A1、A2池內(nèi)分別設(shè)置硝化液回流泵。O1池內(nèi)混合液回流至A1池,O2池內(nèi)混合液回流至A1池和A2池。既能實現(xiàn)反硝化,又能實現(xiàn)短程反硝化,增加脫氮效果。
(5)本工程主要構(gòu)筑物采用鋼砼結(jié)構(gòu),Bardenpho工藝池和其他池合建,整體布置緊湊,節(jié)省了占地面積。(來源:河南省綠韻環(huán)??萍加邢薰荆?/span>