聚氨酯廢水處理聚糖反應-A2/O-臭氧催化氧化技術
我國是世界上聚氨酯生產和銷售第一大國,生產的軟泡、硬泡、彈性體、氨綸、合成革漿料等聚氨酯材料在交通、家具、建筑、服裝等行業(yè)都有廣泛的應用。由于聚氨酯生產廢水中含有醛類、有機酸和惰性溶劑等成分,直接排放會使環(huán)境酸堿失衡,同時其含有的較高濃度的甲醛毒性較大,不僅會導致水中微生物死亡,而且會給人類健康帶來極大危害。因此,對聚氨酯廢水進行處理,使其達標排放,對于保護生態(tài)環(huán)境和人類健康具有重要意義。
1、工程概況
江西某聚氨酯科技有限公司擁有年產5萬t環(huán)保型納米級難燃聚合物聚醚多元醇建設項目,項目總投資59000萬元,項目建設地址位于某工業(yè)城。廠區(qū)為此項目生產廢水建設了污水處理站,目前廢水產生量為64m3/d。由于廢水水量的瞬時變化可能較大,同時考慮到為今后企業(yè)的發(fā)展預留空間,因此設計污水站生化處理規(guī)模為100m3/d。系統(tǒng)進水水質如表1所示。
根據當?shù)亟庸芤?,園區(qū)目前執(zhí)行的接管標準:COD≤500mg/L,NH3-N≤45mg/L,甲醛≤5mg/L,pH6~9。
2、處理工藝選擇
2.1 水質分析
聚氨酯生產中原輔材料主要有聚醚多元醇、液體甲醛、三聚氰胺、尿素、雙氰胺、助劑。項目的產污節(jié)點主要是真空條件下進行脫揮及短程分子蒸餾產生的生產廢水,設計水量為20m3/d。該廢水中主要含有甲醛及含氮有機物,有腥臭味。廢水呈白色乳狀液,主要是水溶性物質引起,無法通過自然沉降的方式達到分離。該廢水COD、甲醛類化合物含量較高,生物毒性較大,且可生化性較差,不能直接采用生化方法進行處理,需對其進行分質預處理。真空泵廢水、生活污水和沖洗廢水等其他廢水設計水量為80m3/d,其與經過預處理的生產廢水一起匯入調節(jié)池進行后續(xù)處理。
2.2 處理工藝選擇
2.2.1 預處理工藝選擇
目前,處理含甲醛廢水的方法主要有高級氧化法、吸附法、蒸汽吹脫法、生物法和石灰法。從處理效果以及經濟性考慮,本工程確定采用石灰法對生產廢水進行預處理。石灰法可通過使甲醛發(fā)生甲聚糖反應而生成多糖,不僅避免了甲醛對生物的毒害作用,生成的多糖還可為生化反應提供營養(yǎng)成分,可明顯降低后續(xù)處理的難度。
2.2.2 生化處理工藝選擇
生產廢水經過石灰法預處理后,可生化性得以提高,但COD仍較高,且實際生產產水不穩(wěn)定,因此設置2個厭氧池。當預處理后廢水COD≥6000mg/L時,2個厭氧池以串聯(lián)的形式工作;當預處理后廢水COD<6000mg/L時,2個厭氧池以并聯(lián)的形式工作。這樣能有效應對聚氨酯生產過程中廢水水量、水質波動大的情況,克服現(xiàn)有技術中聚氨酯廢水難生化處理和實際處理過程中效果不穩(wěn)定的問題。依據廢水水質,確定采用A2/O的生化處理工藝。
2.2.3 深度處理工藝選擇
廢水經過預處理和生化處理后,剩余的有機物均為難生物降解的有機物,因此需要對生化尾水進行深度處理,以達到排放標準。臭氧催化氧化技術是一種高效的污水深度處理技術,臭氧在催化劑的存在下會產生大量羥基自由基,其能夠將難生物降解的有機物完全礦化,可有效去除廢水中的COD。本項目深度處理選擇臭氧催化氧化工藝。臭氧催化氧化塔前設置混凝沉淀池,以去除廢水中可溶解懸浮顆粒物,確保臭氧催化氧化處理出水達到排放標準。
本項目廢水處理工藝流程如圖1所示。
3、系統(tǒng)主要構筑物及處理效果
3.1 預處理系統(tǒng)
(1)廢水收集池。1座,鋼砼防腐結構,容積77m3。配套2臺提升泵(1用1備),型號IHF50-32-200,Q=6.3m3/h,H=12m,N=1.1kW;1臺引水筒,尺寸DxH=500mmx1000mm。
(2)甲聚糖反應罐。2座(1用1備),尺寸DxH=1800mmx2700mm,其中n(CaO):n(甲醛)=1:1,過量投加。因反應需要在曝氣狀態(tài)下進行,且會生成大量沉淀,故配備曝氣設備與排泥裝置。排泥泵2座(1用1備),型號G25-1,Q=2m3/h,H=60m,N=1.5kW。
廢水預處理效果如表2所示。
結果表明,石灰法對生產廢水中的甲醛具有較好的去除效果,甲醛去除率達到97%,COD去除率達到48.8%。廢水中的甲醛反應后生成多糖,一部分與氫氧化鈣絡合,一部分進入廢水中。產生的化學污泥進入污泥濃縮池進行后續(xù)處理。此外,石灰的加入還起到了調節(jié)廢水pH的作用,廢水原水pH為酸性,出水pH升至13,該廢水與其他廢水混合后不需要調節(jié)pH,可直接進行后續(xù)的生化處理。
3.2 生化處理
(1)調節(jié)池。
該調節(jié)池是在現(xiàn)有基礎上改造而成,有效容積98m,停留時間23h。配有2臺提升泵(1用1備),型號IHF50-32-200,Q=6.3m3/h,H=12m,N=1.1kW。配有1臺引水筒,DxH=500mmx1000mm,同時還配有1臺流量計和2臺pH計。
(2)厭氧池。
碳鋼防腐結構,2座(1用1備),容積100m,停留時間12h,設計規(guī)模100m3/d。配有流量計1臺。廢水進入厭氧池后通過布水管路與厭氧污泥均勻接觸,在產甲烷菌的作用下,難生物降解的有機物被降解。厭氧反應不但可明顯降低廢水中的COD,還可以提高廢水的可生化性。
(3)好氧池。
碳鋼防腐結構,2座(1用1備),容積100m3,停留時間24h,設計規(guī)模100m3/d。配備混合液回流泵2臺(1用1備),型號WL2120-240,Q=10m3/h,H=8m,N=0.8kW;流量計1臺;300個曝氣器,設計參數(shù)為D215mm。好氧反應可明顯降低廢水的COD。
(4)混凝沉淀池。
碳鋼防腐結構,2座(1用1備),尺寸4200mmx300mm,水力負荷0.4m3/(m2?h)。配套污泥泵2臺(1用1備),型號G25-1,Q=2m3/h,H=60m,N=1.5kW?;炷恋沓氐淖饔檬峭ㄟ^投加絮凝劑,去除廢水中的膠體和細微懸浮物。
(5)污泥濃縮池。
碳鋼防腐結構,配有1臺污泥螺桿泵,型號G25-1,Q=2m3/h,H=60m,N=1.5kW;1臺板框壓濾機,設計參數(shù)為20m3;1個污泥均質罐,碳鋼防腐結構,規(guī)格為D1.5mx1.9m。
(6)鼓風機房。
配套羅茨風機2臺(1用1備),型號3L41WD,Q=10.5m3/min,出口P=4mH2O,N=10.2kW。
(7)加藥間。
配有1套硫酸加藥系統(tǒng),1套液堿加藥系統(tǒng),1套PAC加藥系統(tǒng),1套PAM加藥系統(tǒng)。
生化處理效果如表3所示。
經生化處理后,廢水COD明顯降低,氨氮去除率也達到了56.4%。為了保證出水水質達標,采用臭氧催化氧化工藝對生化出水進行深度處理。
3.3 深度處理系統(tǒng)
(1)臭氧塔。
結構形式不銹鋼316L,2座(1用1備),尺寸1.1mx2.7m,有效容積2.2m,設計水量100m3/d,水力停留時間30min。臭氧催化劑為氧化鋁,其與廢水的體積比為1:10。配有臭氧發(fā)生器2臺(1用1備),尺寸20mx9.5m,臭氧發(fā)生量10kg/h,氧氣罐2個(外購氧氣源)。臭氧在催化劑作用下形成的?OH與有機物的反應速率更高、氧化性更強,幾乎可以氧化所有的有機物,如有機酸、醛等,可以將有機物完全礦化,提高污水的COD去除率。
(2)排放池。
碳鋼防腐結構,2座(1用1備),容積200m3。配有1臺不銹鋼污水泵,型號50TBP20-40-7.5;1臺流量計。
深度處理效果如表4所示。
臭氧催化氧化的臭氧利用率達到90%以上,甲醛去除率達到93.3%,最終出水水質可穩(wěn)定達標。
4、處理效果及成本分析
2019年5月新建廢水處理站完工并投入使用。該廢水處理工程年運行費用為18.6萬元,其中,動力費8.7萬元/a,藥劑費7.4萬元/a,人工費1.4萬元/a,固廢處置費1.1萬元/a。廢水處理系統(tǒng)運行穩(wěn)定后,出水水質范圍:甲醛0.8~3mg/L,COD190~350mg/L,氨氮20~35mg/L,pH7~8,達到接管標準。
5、結論
針對某聚氨酯生產廢水的水質特點,采用石灰法-A/O-臭氧催化氧化的組合工藝對其進行處理。運行結果表明,該工藝能夠有效去除聚氨酯生產廢水中的甲醛、COD和氨氮等污染物,處理出水水質穩(wěn)定,出水中甲醛≤5mg/L,COD≤500mg/L,氨氮≤45mg/L,達到園區(qū)接管標準。(來源:南京理工大學環(huán)境與生物工程學院,江蘇南大華興環(huán)??萍脊煞莨荆?/span>