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煉油污水處理高效低氧一體化生物反應(yīng)技術(shù)

煉油污水處理高效低氧一體化生物反應(yīng)技術(shù)

2024-10-31 17:02:21 0

生化系統(tǒng)是污水處理的關(guān)鍵單元,目前國(guó)內(nèi)外成熟的污水生化處理工藝包括傳統(tǒng)活性污泥法、氧化溝、SBR(序批式活性污泥法)、生物轉(zhuǎn)盤、MBBR(移動(dòng)床生物膜反應(yīng)法)等。某煉油廠生化池采用的是接觸氧化工藝,裝置運(yùn)行初期還有一定的氨氮處理能力,但運(yùn)行到后期氨氮處理能力逐漸降低,導(dǎo)致降解氨氮的任務(wù)落在了BAF單元,由于BAF是生物濾池,屬于深度處理單元,其降解氨氮的效率比較低,要達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn),只能在低負(fù)荷下運(yùn)行,隨著環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的不斷提升,現(xiàn)有污水處理工藝很難達(dá)到污水水質(zhì)排放標(biāo)準(zhǔn),需要綜合考慮采用既合理又高效經(jīng)濟(jì)的處理工藝。

本文對(duì)接觸氧化工藝處理能力低的原因進(jìn)行分析,并對(duì)改造后的高效低氧一體化生物反應(yīng)工藝運(yùn)行情況進(jìn)行淺析,為同行業(yè)污水處理提供參考依據(jù)。

1、接觸氧化池工藝原理

接觸氧化工藝主要是通過附著在載體填料上的微生物的生長(zhǎng)繁殖,形成膜狀活性生物污泥――生物膜,利用生物膜降解污水中的COD、氨氮、總氮等有機(jī)污染物質(zhì),生物膜外部為好氧層,內(nèi)部為厭氧層(見圖1),降解氨氮的硝化菌生長(zhǎng)在好氧層中。

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

由于流動(dòng)水層比附著水層中的有機(jī)物濃度高,有機(jī)物的濃度梯度和水流的紊動(dòng)擴(kuò)散作用可使有機(jī)物、營(yíng)養(yǎng)物和溶解氧進(jìn)入附著水層,并進(jìn)一步擴(kuò)散到生物膜中,有機(jī)物被生物膜吸附、吸收和降解。微生物在分解有機(jī)物的過程中,自身也進(jìn)行合成,不斷增殖,使生物膜的厚度增加。傳遞進(jìn)入生物膜的溶解氧很快被生物膜表層的好氧微生物所消耗,使得生物膜內(nèi)層形成以厭氧微生物為主的厭氧膜。當(dāng)生物膜厚度不大時(shí),好氧膜與厭氧膜之間可以維持平衡關(guān)系,厭氧膜產(chǎn)生的代謝產(chǎn)物通過好氧膜,可被進(jìn)一步降解去除。但當(dāng)厭氧膜的厚度不斷加大,厭氧的代謝產(chǎn)物增多,氣態(tài)物質(zhì)不斷逸出,使得生物膜老化脫落,在脫落的位置上隨后又長(zhǎng)出新的生物膜。生物膜的更新與脫落過程不斷循環(huán)進(jìn)行。

2、接觸氧化池氨氮處理能力低的原因分析

接觸氧化池生物膜上附著生長(zhǎng)的生物量少,適用于處理負(fù)荷較低的污水,一般設(shè)置在污水處理工藝后端,作為水質(zhì)達(dá)標(biāo)的保障。而某煉油廠將其作為主要的生物處理單元,承擔(dān)的水質(zhì)處理負(fù)荷大,但其生物膜更新度達(dá)不到高負(fù)荷的水質(zhì)要求,生物膜結(jié)球無法脫落(見圖2),膜內(nèi)部形成了厭氧區(qū),而好氧的硝化菌附著空間小,不斷流失,最終導(dǎo)致生化池硝化反應(yīng)差、氨氮處理能力低。經(jīng)過分析判斷,接觸氧化工藝不能滿足現(xiàn)有污水處理要求。

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3、實(shí)施工藝改造

在分析了接觸氧化工藝不適用于某煉油廠污水生化處理的原因后,為了盡快解決污水氨氮降解問題,經(jīng)過考察以及邀請(qǐng)污水處理專家現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研,決定將接觸氧化工藝改為高效低氧一體化生物反應(yīng)工藝。

3.1 高效低氧一體化生物反應(yīng)工藝原理

生化缺氧池廢水自流進(jìn)入空氣推流區(qū)前端,空氣推流區(qū)設(shè)置有高效的空氣推流器,利用空氣作為推動(dòng)力,結(jié)合水力循環(huán),在生化池內(nèi)控制幾十倍甚至上百倍的混合液內(nèi)循環(huán),進(jìn)水與大比倍回流的混合液(已處理的廢水,回流動(dòng)力源為鼓風(fēng)機(jī)提供的空氣)迅速混合均勻,進(jìn)入低氧曝氣區(qū)進(jìn)行處理(見圖3.1)。通過控制生化池中的溶解氧,使系統(tǒng)可控的污泥濃度增高,微生物數(shù)量增大,利用微生物完成對(duì)COD、氨氮、總氮等有機(jī)污染物的降解,生物反應(yīng)處理之后的污水進(jìn)入二沉池進(jìn)行泥水分離。

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3.2 高效低氧一體化生物反應(yīng)工藝特點(diǎn)

高效低氧一體化生物反應(yīng)工藝主要有四個(gè)基本特點(diǎn):

(1)在較高濃度的活性污泥中,培養(yǎng)盡可能多、生長(zhǎng)速度慢的特殊菌種,來降解污水中難降解的有機(jī)污染物。

(2)進(jìn)行大比倍循環(huán)稀釋,并在每個(gè)循環(huán)過程中處理盡可能少的有機(jī)污染物,同時(shí)使進(jìn)水與出水的濃度梯度盡可能達(dá)到最小,處理難度最低。

(3)通過控制生化池在低氧(0.5mg/L)環(huán)境下運(yùn)行,在去除COD的同時(shí),在單一池體內(nèi)實(shí)現(xiàn)同步脫氮,簡(jiǎn)化系統(tǒng)運(yùn)行,既實(shí)現(xiàn)良好的脫氮效果,又能降低鼓風(fēng)能耗,實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗和良好處理效果的雙贏。

(4)由于微生物菌群和特性的改變,以及水力結(jié)構(gòu)和快速澄清系統(tǒng)的特性,使得生化池中活性污泥濃度均勻穩(wěn)定在較高水平上。

3.3 改造內(nèi)容

利用原有生化池池體,拆除接觸氧化池生物膜、載體及池底曝氣頭,將其改為兩間高效低氧一體化生物反應(yīng)池。每間高效低氧一體化生物反應(yīng)池尺寸為37.5m×9.4m×6.1m,有效水深5m,分為生物選擇區(qū)、空氣推流區(qū)、低氧曝氣區(qū)三個(gè)區(qū)域。

3.4 改造過程

本次改造是邊生產(chǎn)邊改造,為了不影響污水處理裝置的正常運(yùn)行,采用單間運(yùn)行單間改造,分兩個(gè)階段進(jìn)行,第一階段改造2#池,運(yùn)行1#池。第二階段改造1#池,運(yùn)行改造后的2#池。

每階段改造完成后,利用運(yùn)行生化池剩余活性污泥進(jìn)行調(diào)試。調(diào)試期間(見圖3.2),每天對(duì)生化池微生物進(jìn)行取樣鏡檢,觀察微生物生長(zhǎng)情況,做污泥沉降比,并結(jié)合污泥濃度的化驗(yàn)分析數(shù)據(jù),控制生化池的排泥量及系統(tǒng)溶解氧,各間池調(diào)試一個(gè)月后,均達(dá)到全負(fù)荷運(yùn)行,且大大改觀了氨氮和總氮的處理效果。

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4、生化池改造前后效果比對(duì)

污水場(chǎng)生化池實(shí)施了高效低氧一體化生物反應(yīng)工藝改造后,裝置降解氨氮和總氮的能力大大提高,效果非常顯著。生化池出水氨氮由改造前的16.24mg/L(平均值)降低到改造后的0.49mg/L(平均值),降解能力提高了97%(見圖4.1),總氮由改造前的27.15mg/L(平均值)降低到改造后的16.23mg/L(平均值),降解能力提高了40%(見圖4.2)。

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

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5、效益情況

5.1 直接經(jīng)濟(jì)效益

高效低氧一體化生物反應(yīng)工藝平穩(wěn)運(yùn)行后,將生化系統(tǒng)的溶解氧控制在0.5mg/L以下,同時(shí)恢復(fù)硝化液回流,停止給反硝化濾池投加碳源。

1)藥劑費(fèi)

原污水裝置反硝化濾池每月平均投加乙酸鈉約3t,用以去除總氮,現(xiàn)在停止投加,乙酸鈉單價(jià)按照5500/t計(jì)算,每年可節(jié)約藥劑費(fèi)用為:5500*3*12=19.8萬元;

(2)鼓風(fēng)機(jī)電費(fèi)

使用高效低氧一體化生物反應(yīng)池前,鼓風(fēng)機(jī)電流為210A,使用后控制低溶解氧,鼓風(fēng)量降低,鼓風(fēng)機(jī)電流為160A,每度電單價(jià)按0.5元計(jì)算,每年鼓風(fēng)機(jī)可節(jié)約電費(fèi)為:

210-160*380=1000*24*30*0.5*12=8.2萬元;

實(shí)施改造后,污水處理裝置每年可節(jié)約費(fèi)用為:19.8+8.2=28萬元

5.2 環(huán)保效益

污水處理裝置實(shí)施高效低氧一體化生物反應(yīng)工藝后,大大提高了氨氮、總氮等有機(jī)污染物的降解能力,減少了污染物的排放量,改善了職工和群眾的工作、生活環(huán)境,為周邊生態(tài)環(huán)境的保護(hù)作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

6、結(jié)束語

(1)通過實(shí)施高效低氧一體化生物反應(yīng)工藝,有效提高了污水裝置的整體處理能力,確保了污水裝置穩(wěn)定運(yùn)行,使外排水質(zhì)穩(wěn)定滿足污水排放標(biāo)準(zhǔn)。

(2)該工藝可控制生化池在低氧環(huán)境下運(yùn)行,降低鼓風(fēng)機(jī)能耗,同時(shí)硝化液回流穩(wěn)定,降低了碳源(乙酸鈉)的補(bǔ)充,達(dá)到節(jié)能降耗的目的。

(3)該工藝可在污水處理裝置高負(fù)荷狀態(tài)下運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)在單一池體內(nèi)同步脫氮,既滿足良好的脫氮效果,同時(shí)又簡(jiǎn)化系統(tǒng)運(yùn)行,在同行業(yè)污水處理工藝中,具有很好的推廣意義。(來源:陜西延長(zhǎng)石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司延安煉油廠)