設(shè)計案例 | 雙碳背景下污水廠的高標準提標改造案例――唐山市某污水廠
全康環(huán)保:目前,我國大部分城鎮(zhèn)污水處理廠執(zhí)行GB 18918―2002標準中的一級A排放標準。為進一步改善水環(huán)境質(zhì)量,滿足污水資源化利用的發(fā)展需求,近年來北京、天津、安徽、江蘇等地陸續(xù)出臺了較《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB 18918―2002)更加嚴格的流域或區(qū)域排放標準。
2021年1月11日,國家發(fā)展改革委等10部門聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于推進污水資源化利用的指導(dǎo)意見》(以下簡稱《意見》),明確發(fā)展目標:到2025年,全國污水收集效能顯著提升,水環(huán)境敏感地區(qū)污水處理基本實現(xiàn)提標升級;全國地級及以上缺水城市再生水利用率達到25%以上,京津冀地區(qū)達到35%以上。2021年10月24日,《中共中央國務(wù)院關(guān)于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》發(fā)布,26日國務(wù)院發(fā)布《2030年前碳達峰行動方案》。
在節(jié)能減排、綠色發(fā)展的政策背景下,污水廠提標改造面臨新的發(fā)展要求。
唐山市屬于嚴重缺水城市,2018年11月,唐山市人民政府辦公廳發(fā)布《唐山市2019年全城治水清水潤城工程工作方案》,提出通過實施河道綜合治理、河湖水系連通、污水處理廠改造提升、水源涵養(yǎng)及供水、水庫除險加固、沿河村莊環(huán)境綜合治理等6大類工程措施,實現(xiàn)全城水質(zhì)達標,要求唐山市現(xiàn)狀的污水處理廠均需完成類IV類水提標改造。本次提標改造中對多段AO生反池進行MBBR改造和精確曝氣改造,深度處理采用臭氧催化氧化工藝,除臭采用全過程除臭,新建尾水排放管并安裝水力發(fā)電裝置。
1、項目概況
本污水處理廠位于唐山市區(qū)以北,始建于1990年,經(jīng)過一期新建、二期擴建、三期提標改造和中水回用工程建設(shè),總處理規(guī)模達到12萬m3/d,出水達到一級A標準。根據(jù)唐山市實施“全域治水,清水潤城”戰(zhàn)略的需要,本污水處理廠的改造目標為將出水標準由一級A提高到北京市地方標準《城鎮(zhèn)污水處理廠水污染物排放標準》(DB 11/890―2012))中的B標準(京B標準),同時解決臭氣達標排放問題。本工程進出水水質(zhì)如表1所示。從一級A提升到京B標準,除了總氮不變,COD、BOD5,SS,氨氮和總磷的出水濃度都要求降低?,F(xiàn)狀出水SS和總磷已經(jīng)能達到京B標準,主要是通過優(yōu)化現(xiàn)狀高效沉淀池的藥劑投加量和運行參數(shù)實現(xiàn)。因此,本次提標改造的主要目標是強化COD、BOD5和氨氮的去除。
2、提標改造重點
我國城市污水處理廠的升級改造則多以主體工藝改造為主,主要思路包括對原工藝進行改造,即強化生物處理,和增加深度處理兩個方面。根據(jù)進水水質(zhì)、新的出水水質(zhì)要求,對現(xiàn)狀生物處理池的處理能力進行評估,本次提標改造的重點如下。
1)污水處理廠進廠水污染物的C/N較高,污水的可生化性較好,選擇在二級生物處理階段作為脫氮除磷的主要場所,是經(jīng)濟合理的。現(xiàn)狀污水處理廠共5組生反池,總處理規(guī)模為12萬m3/d。根據(jù)核算,厭氧段、缺氧段和好氧段停留時間為1.0、6.6 h和9.7 h,總水力停留時間為17.3h。現(xiàn)狀厭氧池和缺氧池的停留時間基本滿足新標準的設(shè)計需求,現(xiàn)狀好氧區(qū)停留時間不足,不能滿足新標準的設(shè)計需求。由于本污水處理廠提標改造工程在原用地范圍內(nèi)進行,無新征用地,需要在不增加池容的情況下,增加生反池的污染物去除能力。
2)本提標改造項目對出水CODCr和BOD5有較高的要求,要求分別從50 mg/L降到3 0mg/L,從10 mg/L降到6 mg/L。污水處理廠實際進水中混有工業(yè)廢水,水中含有難降解有機物。前端生化工藝對可生物降解有機污染物的降解比較充分,進一步削減COD需要去除難生物降解有機物。因此,需要增加深度處理進一步去除難降解有機物。高級催化氧化技術(shù)是去除難降解有機物的有效方法。高級催化氧化技術(shù)中,臭氧氧化應(yīng)用較為廣泛。臭氧具有極強的氧化性,能與許多有機物或官能團發(fā)生反應(yīng),有效地改善水質(zhì)。綜合考慮,本項目深度處理采用了臭氧催化氧化工藝。
3)現(xiàn)狀曝氣系統(tǒng)的氣量調(diào)節(jié)通過人工手動調(diào)節(jié)鼓風機來實現(xiàn),由于多組生反池之間存在壓力不平衡、配水動態(tài)變化等問題,手動調(diào)節(jié)無法準確控制生反池內(nèi)的溶解氧濃度?,F(xiàn)狀生反池運行過程中DO在2.5 ~8.5 mg/L大幅波動,離散度達到了3.42,生反池好氧環(huán)境處于不穩(wěn)定的狀態(tài)。
在這種狀態(tài)下,不僅硝化菌的活性會受到影響,自身氧化速度加快,而且有機污染物分解過快,從而使微生物缺乏營養(yǎng),加速污泥老化。同時高DO的污水回流到缺氧池中會破壞反硝化所需的缺氧環(huán)境,有機物的過快分解又使反硝化反應(yīng)缺少碳源,如不及時補充碳源,會影響出水總氮指標。在實際工程中,若進入反硝化段的污水BOD5:TN<4 mg/L時,應(yīng)考慮外加碳源;若BOD5:TN≥4 mg/L,可認為反硝化完全。當碳源不足時,系統(tǒng)需投加的外部碳源量可根據(jù)生物法去除總氮所需的BOD5與進水實際BOD5的差值除以外部碳源的BOD5當量得到。本項目改造前進入反硝化段的污水BOD5/TN為3.2,所需乙酸鈉投加量約為80 mg/L。因此,運行時在第二段AO池的缺氧段進水端投加乙酸鈉(含量為58%,以C2H3NaO2計),投加量為15~16 t/d。
4)一方面,溶解氧濃度直接影響污水生物處理效果;另一方面,污水處理過程中,二級生物處理能耗最高,占全流程污水處理工藝能耗的50%~70%,而鼓風機的能耗占到二級生物處理過程的60%左右,是生化處理過程的關(guān)鍵能耗設(shè)備。因此,需要對曝氣過程采用合適的控制系統(tǒng)以精確控制溶解氧濃度,同時降低能耗。
5)現(xiàn)狀污水處理廠的污泥濃縮池已設(shè)加蓋除臭設(shè)施,廠界指標基本達到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB 18918―2002)廠界二級排放標準。如何更加經(jīng)濟地進行除臭優(yōu)化設(shè)計,使臭氣穩(wěn)定達標也是本項目要解決的問題。
6)本次提標改造無新征用地,所有改造均需在廠區(qū)現(xiàn)狀場地內(nèi)進行。新建的臭氧接觸池需要先拆除一期廢棄的生反池、二沉池和污泥濃縮池后原址新建。根據(jù)現(xiàn)狀平面布置,現(xiàn)狀尾水排放管距離新建深度處理池較遠,且廠區(qū)圍墻內(nèi)無空間新建工藝管將尾水接入現(xiàn)狀尾水排放管,同時,新建深度處理池距離排放水體較近,綜合考慮,設(shè)計新建一根排放管,就近排入受納水體。一方面,由于受納水體上游有水庫攔蓄,受納水體在非汛期主要以本污水處理廠尾水為主,水體常水位常年較低,現(xiàn)有污水處理廠尾水水位與受納水體有較大的落差,造成水力勢能浪費。另一方面,河道斷面水質(zhì)監(jiān)測結(jié)果表明,現(xiàn)狀尾水排放口下游斷面水質(zhì)好于上游,即污水處理廠的尾水對受納水體水質(zhì)有一定改善作用,本次提標改造工程完成后尾水水質(zhì)將進一步提高。考慮到本污水處理廠的尾水水質(zhì)好,水量穩(wěn)定且基本不受季節(jié)影響,是可穩(wěn)定利用的再生水資源,如何進行尾水資源化利用也是本項目的重點。
綜合考慮,本項目主要改造內(nèi)容為:生反池采用精確曝氣和MBBR改造,新增臭氧催化氧化池,除臭采用全過程除臭,新建12萬m3/d規(guī)模尾水管及排放口。提標改造工藝流程如圖2所示。
3、項目設(shè)計亮點
3.1 生反池同時進行精確曝氣和MBBR改造
生反池需同時進行MBBR改造和精確曝氣改造,曝氣控制需同時兼顧MBBR填料掛膜和流化要求,好氧池DO濃度穩(wěn)定在2.0 mg/L以及節(jié)能降耗的要求。為了兼顧MBBR和精確曝氣的需求,本項目精確曝氣對MBBR穿孔曝氣采用給定風量控制策略,對好氧區(qū)微孔曝氣采用溶解氧控制策略,從而有效協(xié)調(diào)和分配多段AO+MBR工藝的曝氣量,實現(xiàn)工藝的穩(wěn)定運行。
本改造獲得的效益包括以下情況。
1)通過精確曝氣實現(xiàn)自動控制,減少了操作人員手動調(diào)節(jié)鼓風機的工作量。
2)實現(xiàn)了DO濃度的精準控制。改造后,生反池DO穩(wěn)定維持在設(shè)定值2.0 mg/L附近,離散度只有0.15,與設(shè)定值偏差在±0.3 mg/L以內(nèi)。在這種穩(wěn)定的狀態(tài)下,硝化反應(yīng)效率較高,同時2.0 mg/LDO的回流也不會對缺氧環(huán)境造成影響,反硝化反應(yīng)得到保障,出水總氮濃度降低且更加穩(wěn)定。
3)本項目將第二段AO的好氧段進行改造,形成環(huán)形通道,同時在出水口安裝攔截穿孔罩和穿孔曝氣管,成功解決了MBBR改造后普遍存在的填料聚集到生反池出水口,堵塞出水口造成生反池水位升高、污水從生反池上部溢出的問題。
4)顯著節(jié)約運行成本。改造后,曝氣系統(tǒng)的電耗由0.2 kW?h/m3降至0.1 kW?h/m3,降幅達到49.8%,每年節(jié)約電費約為120萬元。適度的溶解氧也不會造成碳源的過度消耗,進水正常情況下,本項目改造后進入反硝化段的污水BOD5/TN為4.0,系統(tǒng)無需外加碳源,則可節(jié)約外加碳源15~16 t/d,按外加碳源單價約1 500~1 800元/t,則節(jié)省碳源投加成本約1100萬元/a。
3.2 同步采用溶氣式與填料式尾水臭氧催化氧化工藝
根據(jù)招標文件要求,本項目臭氧催化氧化接觸池分為兩組,每組為6萬m3/d,分別采用溶氣式和填料式臭氧催化氧化工藝,臭氧投加量為12 mg/L。臭氧接觸池設(shè)計停留時間為45 min,池體尺寸為51.2 m×15.7 m×8.3 m,同時兼顧兩種工藝。溶氣式臭氧催化氧化是通過均相催化反應(yīng)器向水中投加具有催化作用的離子,利用電磁的作用改變污水分子的微觀物質(zhì)形態(tài),通過高效臭氧溶氣裝置投加臭氧,提高臭氧氣體的溶解效率,并有效減少臭氧投加量。填料式臭氧催化氧化是以高效催化劑作為濾料,催化劑投加量為416 m3,利用催化劑較大的比表面積和孔隙率,提供活性吸附位,生成高活性、低活化能的中間絡(luò)合物,然后產(chǎn)生氧化能力極強的?OH,提高臭氧氧化效能。兩種催化氧化工藝對池型要求不同,且填料式臭氧催化氧化工藝的水頭損失比溶氣式臭氧催化氧化高1.0 m,一座池子采用兩種處理工藝,設(shè)計難度極大。
為解決上述難題,本項目進行了工藝和結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計,包括均勻配水,兩組接觸池設(shè)置不同堰高、液位高和超高,調(diào)整設(shè)備安裝位置,保證兩組工藝運行效果。
3.3 全過程除臭
本項目除臭采用全過程除臭工藝,包括微生物培養(yǎng)系統(tǒng)和除臭污泥投加系統(tǒng)。本除臭工藝需要在污水處理廠生反池內(nèi)安裝一定數(shù)量的除臭微生物培養(yǎng)箱,在污泥回流泵房安裝污泥泵,按2%~6%的回流比將污泥回流至污水處理廠進水端,除臭微生物可以貫穿整個處理工藝,分解水中產(chǎn)生臭氣的污染物,達到全過程除臭的目的。該方法無需加蓋,無需臭氣收集和輸送系統(tǒng),無需新建除臭設(shè)施,系統(tǒng)精簡、占地小、投資運行成本大幅降低,運行穩(wěn)定、維護簡便,尤其對于老廠改造,無需停產(chǎn)。
3.4 尾水排放耦合勢能發(fā)電
本項目新建一根DN1400的尾水排放管,尾水排放水位與河道常水位存在約4.0 m高差,設(shè)跌水井一座。污水處理廠的尾水水質(zhì)、水量穩(wěn)定,且基本不受季節(jié)影響,是可穩(wěn)定利用的再生水資源,因此,本項目后續(xù)考慮將對跌水井進行水力發(fā)電改造,利用尾水水力勢能發(fā)電。水力發(fā)電裝置安裝在排放管上,同時設(shè)旁通管一根,當排放管因發(fā)電設(shè)備故障需停水,或遇河道洪水位排水不暢時,尾水可從旁通管排出。經(jīng)過計算,該發(fā)電設(shè)備為水輪機,功率為60 kW,可實現(xiàn)水力發(fā)電1 200 kW?h,可用于廠區(qū)內(nèi)照明等用電設(shè)備供電,電費按0.68元/(kW?h)計,則每年節(jié)約電費約30萬元。利用污水處理廠尾水發(fā)電是對我國碳達峰碳中和政策的積極響應(yīng),可以有效減少污水處理廠的碳排放。
3.5 污水處理廠尾水資源化利用
唐山屬于缺水型地區(qū),為響應(yīng)國家污水資源化利用的號召,本項目推廣實施了尾水資源化利用。一路尾水通過再生水泵輸送到再生水清水池,供給周邊工業(yè)企業(yè),規(guī)模為3萬m3/d,再生水回用在節(jié)約工業(yè)企業(yè)自來水用量和成本的同時,為污水處理廠帶來的收益為400萬元/年。同時,在臭氧接觸池出水渠安裝潛水泵,設(shè)計了三條資源化利用路線,一路用作臭氧發(fā)生器的冷卻循環(huán)水;一路供給廠內(nèi)水源熱泵;一路供給廠內(nèi)景觀綠化用水。污水處理廠內(nèi)再生水回用規(guī)模為0.5萬m3/d,節(jié)約自來水費約1 000萬元/年。
本污水處理廠改造完成通水后出水水質(zhì)月均值如圖10所示,各項指標均能穩(wěn)定達到京B標準。
4、結(jié)論與建議
(1)本污水處理廠設(shè)計規(guī)模為12×104m3/ d,在不新增用地的情況下,出水標準由原國標一級 A 標準提升到北京市地標《城鎮(zhèn)污水處理廠水污染物排放標準》(DB 11/890―2012) 的 B 標準。
(2)本工程對多段 AO生反池進行MBBR改造和精確曝氣改造,深度處理采用臭氧催化氧化工藝,除臭采用全過程除臭,新建尾水排放管并安裝水力發(fā)電裝置。
(3)實際運行表明,本工程出水CODCr低于30 mg/L,氨氮低于1.0 mg/L,總磷低于0.2 mg/L,總氮低于12 mg/L,出水水質(zhì)完全滿足京B標準要求,運行良好。